今年前9個(gè)月,茂名石化化工分部乙二醇車間實(shí)行精細(xì)化管理,不斷提升降本創(chuàng)效能力,實(shí)現(xiàn)了裝置安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)運(yùn)行,累計(jì)生產(chǎn)環(huán)氧乙烷達(dá)16.9萬(wàn)噸,創(chuàng)下該裝置歷史同期最高紀(jì)錄,裝置綜合能耗、物耗分別在中國(guó)石化同類裝置競(jìng)賽排名第一與第三。
調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu),爭(zhēng)創(chuàng)最大效益。其中催化劑的性能是影響產(chǎn)量和效益的關(guān)鍵,今年以來(lái),他們通過(guò)加強(qiáng)與催化劑廠家技術(shù)交流,探討降低催化劑選擇性下降速率和提高生產(chǎn)負(fù)荷的方法,把反應(yīng)床層溫度控制在合適范圍內(nèi),降低波動(dòng)幅度,根據(jù)反應(yīng)狀況和循環(huán)水溫波動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整抑制劑加入量,控穩(wěn)循環(huán)氣氯離子濃度;根據(jù)爆炸極限安全范圍,提高反應(yīng)器氧濃度和乙烯濃度,增加環(huán)氧乙烷產(chǎn)率。同時(shí)對(duì)乙二醇工段采取調(diào)整溫度、真空、回流、產(chǎn)汽壓力等多項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)措施,9月份創(chuàng)效4300萬(wàn)元。
多項(xiàng)技改并措,實(shí)現(xiàn)降本增效。他們?cè)谔妓嵛毡蒙希瑒?chuàng)新運(yùn)用了“新增脫鹽水法”和“更換O圈法”,由于輸送介質(zhì)為高溫碳酸鹽溶液,而作為密封O圈材質(zhì)的氟橡膠不具備在高溫下耐強(qiáng)堿的功能,易受介質(zhì)腐蝕,平時(shí)機(jī)泵密封檢修頻率一年6次,既費(fèi)時(shí)費(fèi)力,又提高了成本,因此,他們?cè)谠芊鉀_洗管線上新增外用脫鹽水的兩道手閥,使得啟動(dòng)備用泵前或停泵后,利用脫鹽水對(duì)密封腔進(jìn)行沖洗,保證密封腔內(nèi)清潔,此舉既節(jié)省了脫鹽水和蒸汽的使用,又延長(zhǎng)了密封使用壽命,一舉兩得,每年可節(jié)約維修費(fèi)用8萬(wàn)元。
嚴(yán)控生產(chǎn)指標(biāo),回收挖潛創(chuàng)效。以往,1#裝置生產(chǎn)的三乙二醇排放至雜醇罐,并做相應(yīng)的后續(xù)處理,造成三乙二醇的損失浪費(fèi)。由今年下半年開(kāi)始,由于乙二醇工段負(fù)荷高,他們創(chuàng)新投用三乙二醇塔,精心操作嚴(yán)控二乙二醇、三乙二醇、三乙二醇塔的塔釜溫度,同時(shí)密切跟蹤產(chǎn)品餾出口、產(chǎn)品中間罐以及產(chǎn)品裝車緩沖罐的分析結(jié)果,保證三乙二醇產(chǎn)品質(zhì)量合格穩(wěn)定,每月挽回效益約8萬(wàn)元。
他們還通過(guò)將成本控制分解到班組,把能耗物耗納入班組的月度經(jīng)濟(jì)考核制度內(nèi),大力鼓勵(lì)員工從節(jié)水、節(jié)電、節(jié)蒸汽等為抓手,嚴(yán)格控制成本和優(yōu)化裝置運(yùn)行狀況,形成了人人學(xué)優(yōu)化,講優(yōu)化,做優(yōu)化的濃烈氛圍。