起重機公司:兩會制度
一天兩會,問題反饋。為了第一時間發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題,提高產(chǎn)品精細化水平,起重機公司每天召開兩次碰頭會,專題討論,逐項解決。
每天上午11點,技術(shù)人員將他們在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題帶到會上進行討論和分析,制定合理的對策方案;下午7點的碰頭會,則重點解決現(xiàn)場調(diào)試或售后過程中的問題。同時,他們還隨時采納一線員工對產(chǎn)品的改進意見。三個渠道的信息,成為精細化整改的首要依據(jù)。
“支腿內(nèi)腔需增加噴漆工序”,一次會議上,剛從制造現(xiàn)場回來的起重機質(zhì)保部長歐陽敏提出這一建議。歐陽敏發(fā)現(xiàn),起重機支腿內(nèi)腔有銹蝕、臟亂的現(xiàn)象,而只要增加一道噴漆工序問題就能迎刃而解。這一建議得到落實后,支腿內(nèi)腔變得光滑亮堂起來,外觀明顯改善。
為確保各項工作落實到位,由總經(jīng)理戚建擔(dān)任組長,質(zhì)保部、研究院、制造部有關(guān)人員參與的起重機精細化制作推進小組應(yīng)運而生,他們定期對精細化問題進行梳理、跟進和通報,使精細化制造融入員工的工作之中。
港機公司:三管齊下
盡管現(xiàn)在正處于生產(chǎn)高峰期,但港機公司的零部件精細化絲毫沒有放松。工裝、模具、輔具的制造,配焊的逐步取消,關(guān)鍵質(zhì)量點的控制,三管齊下。1-6月,港機公司完成精細化推進工作33項,完成率達94%。
經(jīng)過調(diào)查研究,港機公司完成鉆模、壓模、下料折彎檢驗樣板以及鋼管彎制工裝和大量存放工裝的設(shè)計制作,使產(chǎn)品制造更加標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和精確,整機外觀質(zhì)量大幅提升。
配焊的粗糙很容易產(chǎn)生產(chǎn)品表面不平的現(xiàn)象,極大地影響了產(chǎn)品外觀,這也是影響精細化的一大癥結(jié)。為此,港機公司通過工藝的改進,逐步取消配焊。截止6月底,港機公司共取消配焊75處,其中正面吊32處,堆高機43處。
對進貨、焊接、裝配、調(diào)試、工藝這五個質(zhì)量的關(guān)鍵控制點,港機公司制定了嚴格的檢驗措施,發(fā)現(xiàn)問題,立即整改,甚至針對整機外觀質(zhì)量的結(jié)構(gòu)件毛刺、變形、底漆等項目建立了特別檢查制度。
作為新成立的公司,港機公司從工藝造型設(shè)計、下料、焊接等生產(chǎn)程序中找出與其他子公司的差距,樹立標(biāo)桿,利用QC活動推進精細化。