看“臺州海螺”如何年消化“三廢”26萬多噸
大家都知道,粉煤灰、濕粉煤灰、脫硫石膏是電廠里出了名的“三廢”。然而,海螺集團卻把這些“三廢”轉(zhuǎn)化成了寶。以去年為例,消化的粉煤灰、濕粉煤灰、脫硫石膏分別達到243556.75噸、11220.18噸、5784.28噸,年消化“三廢”量達26萬多噸。
近年來,海螺集團內(nèi)部高層大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,以操控“資源消耗減量化,將廢物利用最大化,環(huán)境污染最小化”為原則,由傳統(tǒng)的“資源-產(chǎn)品-廢棄物”的單向式直線過程,轉(zhuǎn)變?yōu)椤百Y源-產(chǎn)品-廢棄物-再生資源”的循環(huán)過程,變廢為寶,積極打造綠色水泥。
變敞開式生產(chǎn)為密封式生產(chǎn)
在記者的印象中,水泥生產(chǎn)應(yīng)該是粉塵滾滾,但是,走進“臺州海螺”廠區(qū),到處都是綠草成蔭,絲毫感覺不到粉塵污染。該公司位于臺州電廠東側(cè),三面環(huán)山,一面臨江,登山遠眺,現(xiàn)代化水泥生產(chǎn)線盡收眼底,綿延不絕的密封輸送管道像一條長龍,把廠區(qū)和碼頭連接起來,外面裝運來的物料可通過密封輸送管道源源不斷地流向生產(chǎn)廠區(qū)。該公司總經(jīng)理助理李士玉介紹,這種密封管道500米長,專門針對公司所處沿海地區(qū)設(shè)計的,可有效消除陣風(fēng)引起的揚塵問題。據(jù)測算,單單這一項生產(chǎn)工藝就可減少物料損耗0.5%,每年累計減少物料損耗高達5000多噸。
沒有廢物只有資源
“今年一季度,我們公司消耗的煤矸石達8274.4噸。”李士玉說,今年是他們公司使用煤矸石作為水泥燃料的第一年,過去在生產(chǎn)過程中通常都不會使用煤矸石,因為它的熱值太低。據(jù)了解,煤矸石是煤礦掘進、開采和洗煤過程中排出的固體廢物,為碳質(zhì)、泥質(zhì)和砂質(zhì)頁巖的混合物。為了能更好地利用煤矸石,將其變廢為寶,“臺州海螺”今年開始使用煤矸石作為水泥燃料。該公司今年水泥生產(chǎn)量預(yù)計達180萬噸,這樣的話,煤矸石消耗總量將達45000多噸。
技術(shù)創(chuàng)新加快轉(zhuǎn)型
選粉機是水泥生產(chǎn)過程中的重要機器,海螺集團的選粉機原設(shè)計能力為每小時75噸,不能滿足生產(chǎn)要求。針對這一問題,該公司及時組織技術(shù)人員進行攻關(guān),通過幾個月的聯(lián)合攻關(guān),現(xiàn)選粉機選粉能力每小時達120噸,每噸水泥電耗下降0.5度。據(jù)統(tǒng)計,在水泥制造成本中電費成本約占總成本的30%,為此,很有必要通過對相應(yīng)耗電量大的設(shè)備做一些工藝上的節(jié)能改造。正是看到這一點,“臺州海螺”利用變頻器來進行技術(shù)改造,積極推行低谷電力消費,原來1元1度的峰谷電變?yōu)楝F(xiàn)在0.3元1度的低谷電,并且達到生產(chǎn)每噸水泥綜合電耗控制在34.0度的目標。
大家都知道,粉煤灰、濕粉煤灰、脫硫石膏是電廠里出了名的“三廢”。然而,海螺集團卻把這些“三廢”轉(zhuǎn)化成了寶。以去年為例,消化的粉煤灰、濕粉煤灰、脫硫石膏分別達到243556.75噸、11220.18噸、5784.28噸,年消化“三廢”量達26萬多噸。
近年來,海螺集團內(nèi)部高層大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,以操控“資源消耗減量化,將廢物利用最大化,環(huán)境污染最小化”為原則,由傳統(tǒng)的“資源-產(chǎn)品-廢棄物”的單向式直線過程,轉(zhuǎn)變?yōu)椤百Y源-產(chǎn)品-廢棄物-再生資源”的循環(huán)過程,變廢為寶,積極打造綠色水泥。
變敞開式生產(chǎn)為密封式生產(chǎn)
在記者的印象中,水泥生產(chǎn)應(yīng)該是粉塵滾滾,但是,走進“臺州海螺”廠區(qū),到處都是綠草成蔭,絲毫感覺不到粉塵污染。該公司位于臺州電廠東側(cè),三面環(huán)山,一面臨江,登山遠眺,現(xiàn)代化水泥生產(chǎn)線盡收眼底,綿延不絕的密封輸送管道像一條長龍,把廠區(qū)和碼頭連接起來,外面裝運來的物料可通過密封輸送管道源源不斷地流向生產(chǎn)廠區(qū)。該公司總經(jīng)理助理李士玉介紹,這種密封管道500米長,專門針對公司所處沿海地區(qū)設(shè)計的,可有效消除陣風(fēng)引起的揚塵問題。據(jù)測算,單單這一項生產(chǎn)工藝就可減少物料損耗0.5%,每年累計減少物料損耗高達5000多噸。
沒有廢物只有資源
“今年一季度,我們公司消耗的煤矸石達8274.4噸。”李士玉說,今年是他們公司使用煤矸石作為水泥燃料的第一年,過去在生產(chǎn)過程中通常都不會使用煤矸石,因為它的熱值太低。據(jù)了解,煤矸石是煤礦掘進、開采和洗煤過程中排出的固體廢物,為碳質(zhì)、泥質(zhì)和砂質(zhì)頁巖的混合物。為了能更好地利用煤矸石,將其變廢為寶,“臺州海螺”今年開始使用煤矸石作為水泥燃料。該公司今年水泥生產(chǎn)量預(yù)計達180萬噸,這樣的話,煤矸石消耗總量將達45000多噸。
技術(shù)創(chuàng)新加快轉(zhuǎn)型
選粉機是水泥生產(chǎn)過程中的重要機器,海螺集團的選粉機原設(shè)計能力為每小時75噸,不能滿足生產(chǎn)要求。針對這一問題,該公司及時組織技術(shù)人員進行攻關(guān),通過幾個月的聯(lián)合攻關(guān),現(xiàn)選粉機選粉能力每小時達120噸,每噸水泥電耗下降0.5度。據(jù)統(tǒng)計,在水泥制造成本中電費成本約占總成本的30%,為此,很有必要通過對相應(yīng)耗電量大的設(shè)備做一些工藝上的節(jié)能改造。正是看到這一點,“臺州海螺”利用變頻器來進行技術(shù)改造,積極推行低谷電力消費,原來1元1度的峰谷電變?yōu)楝F(xiàn)在0.3元1度的低谷電,并且達到生產(chǎn)每噸水泥綜合電耗控制在34.0度的目標。