2012年7月23日20:31最后一車混凝土下完離開(kāi)新都昌工地,宣布了呈貢攪拌站在經(jīng)開(kāi)公司的協(xié)助下圓滿完成了新都昌8314m3基礎(chǔ)底板澆筑,比施工方預(yù)期4天4夜?jié)仓暾s短了24小時(shí),得到施工方和監(jiān)理的一致好評(píng)。
新都昌呈貢廣場(chǎng)位于呈貢新城彩云南路和三鋁路交叉口,由十四冶第五公司負(fù)責(zé)施工,主樓地下四層,地上四十六層,建成后主要是商場(chǎng)和寫字樓。
該基礎(chǔ)底板難度較大,基坑垂直高差23m,是我公司到目前為止,澆筑的垂直向下最深的基坑;預(yù)計(jì)一次性澆筑混凝土9000m3。呈貢站如此破舊的設(shè)備成為一大瓶頸;基礎(chǔ)底板厚2.8m,局部厚度超過(guò)6m,混凝土芯表溫差也必須得到控制。澆筑前期全站進(jìn)行了周全的安排部署:
1、召集全站進(jìn)行思想動(dòng)員,大家必須鼓足干勁、團(tuán)結(jié)一致,各崗位人員全程堅(jiān)守各自崗位,上長(zhǎng)白班的全部放棄休息,為的就是保證該基礎(chǔ)能圓滿完成;
2、呈貢站的設(shè)備陳舊,已經(jīng)屬于需要報(bào)廢的設(shè)備,所以在澆筑之前攪拌站對(duì)設(shè)備進(jìn)行全方面的檢查,重新更換了送料皮帶,重新校準(zhǔn)各下料稱;
3、原材料必須要保質(zhì)保量,材料組保證材料的統(tǒng)一連續(xù)供應(yīng),試驗(yàn)室要對(duì)原材料各指標(biāo)檢驗(yàn),隨時(shí)關(guān)注粉料的進(jìn)場(chǎng)溫度,加大原材料的含水率檢驗(yàn)和混凝土坍落度的抽檢次數(shù);
4、為了做到萬(wàn)無(wú)一失,在之前澆筑其他工地時(shí)已經(jīng)對(duì)該基礎(chǔ)配方進(jìn)行了多次試生產(chǎn),觀察混凝土的和易性、凝結(jié)時(shí)間和早期強(qiáng)度等,同時(shí)為了防止纖維堵住下料口對(duì)微膨纖維進(jìn)行了模擬下料。
2012年7月20日20:00開(kāi)始澆筑新都昌基礎(chǔ),攪拌站試驗(yàn)員和中心試驗(yàn)室特派技術(shù)員在現(xiàn)場(chǎng)全程掌控混凝土工作性,白天晚上輪流值班。時(shí)而高溫,時(shí)而下雨,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境簡(jiǎn)陋,連可以坐著休息會(huì)的地方都沒(méi)有,現(xiàn)場(chǎng)值班人員都堅(jiān)守崗位,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽測(cè)混凝土坍落度、現(xiàn)場(chǎng)取樣、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)混凝土入泵溫度和協(xié)調(diào)車輛等,確保有試驗(yàn)員在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)掌握混凝土情況。記得7月22日晚上10多左右開(kāi)始下雨,剛好當(dāng)晚是呈貢攪拌站經(jīng)理潘敦瑜值班,為了能給試驗(yàn)員和中心試驗(yàn)室技術(shù)員一個(gè)躲雨的地方,潘經(jīng)理就把車開(kāi)到現(xiàn)場(chǎng)能讓大家在車上避避雨,這一舉動(dòng)體現(xiàn)了對(duì)員工的愛(ài)護(hù)和關(guān)懷,更是鼓舞和激勵(lì)著大家,充滿了工作的熱情。
澆筑新都昌使用WK復(fù)合纖維抗裂劑,是膨脹劑和纖維的雙摻,遇潮時(shí)間長(zhǎng)了就會(huì)粘,在帶料倉(cāng)下口堵起來(lái),所以需要有人隨時(shí)守在帶料倉(cāng)準(zhǔn)備清理堵起來(lái)的地方,這也大大降低了生產(chǎn)效率。
呈貢站攪拌機(jī)屬于2方機(jī),攪拌效率低,攪拌8方需要4次下料,攪拌9方需要5次下料,所以最后分別計(jì)算配料時(shí)間、皮帶輸送時(shí)間、下料時(shí)間、攪拌時(shí)間等,得出每車均拌8方攪拌機(jī)的效率最高,所以在生產(chǎn)時(shí)每車均裝8方料就發(fā)車。
在大家一起奮戰(zhàn)了3個(gè)日夜后,新都昌廣場(chǎng)的8314m3的基礎(chǔ)底板終于結(jié)束,組織協(xié)調(diào)能力和混凝土質(zhì)量得到施工方和監(jiān)理方的肯定,更重要的是在面臨挑戰(zhàn)和壓力時(shí)大家展現(xiàn)出團(tuán)結(jié)一致、眾志成城的精神面貌讓人感動(dòng)。雖然今年我們站得生產(chǎn)量比較小,但是我們還是那支讓所有人放心的、能打硬仗的隊(duì)伍。
新都昌呈貢廣場(chǎng)位于呈貢新城彩云南路和三鋁路交叉口,由十四冶第五公司負(fù)責(zé)施工,主樓地下四層,地上四十六層,建成后主要是商場(chǎng)和寫字樓。
該基礎(chǔ)底板難度較大,基坑垂直高差23m,是我公司到目前為止,澆筑的垂直向下最深的基坑;預(yù)計(jì)一次性澆筑混凝土9000m3。呈貢站如此破舊的設(shè)備成為一大瓶頸;基礎(chǔ)底板厚2.8m,局部厚度超過(guò)6m,混凝土芯表溫差也必須得到控制。澆筑前期全站進(jìn)行了周全的安排部署:
1、召集全站進(jìn)行思想動(dòng)員,大家必須鼓足干勁、團(tuán)結(jié)一致,各崗位人員全程堅(jiān)守各自崗位,上長(zhǎng)白班的全部放棄休息,為的就是保證該基礎(chǔ)能圓滿完成;
2、呈貢站的設(shè)備陳舊,已經(jīng)屬于需要報(bào)廢的設(shè)備,所以在澆筑之前攪拌站對(duì)設(shè)備進(jìn)行全方面的檢查,重新更換了送料皮帶,重新校準(zhǔn)各下料稱;
3、原材料必須要保質(zhì)保量,材料組保證材料的統(tǒng)一連續(xù)供應(yīng),試驗(yàn)室要對(duì)原材料各指標(biāo)檢驗(yàn),隨時(shí)關(guān)注粉料的進(jìn)場(chǎng)溫度,加大原材料的含水率檢驗(yàn)和混凝土坍落度的抽檢次數(shù);
4、為了做到萬(wàn)無(wú)一失,在之前澆筑其他工地時(shí)已經(jīng)對(duì)該基礎(chǔ)配方進(jìn)行了多次試生產(chǎn),觀察混凝土的和易性、凝結(jié)時(shí)間和早期強(qiáng)度等,同時(shí)為了防止纖維堵住下料口對(duì)微膨纖維進(jìn)行了模擬下料。
2012年7月20日20:00開(kāi)始澆筑新都昌基礎(chǔ),攪拌站試驗(yàn)員和中心試驗(yàn)室特派技術(shù)員在現(xiàn)場(chǎng)全程掌控混凝土工作性,白天晚上輪流值班。時(shí)而高溫,時(shí)而下雨,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境簡(jiǎn)陋,連可以坐著休息會(huì)的地方都沒(méi)有,現(xiàn)場(chǎng)值班人員都堅(jiān)守崗位,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽測(cè)混凝土坍落度、現(xiàn)場(chǎng)取樣、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)混凝土入泵溫度和協(xié)調(diào)車輛等,確保有試驗(yàn)員在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)掌握混凝土情況。記得7月22日晚上10多左右開(kāi)始下雨,剛好當(dāng)晚是呈貢攪拌站經(jīng)理潘敦瑜值班,為了能給試驗(yàn)員和中心試驗(yàn)室技術(shù)員一個(gè)躲雨的地方,潘經(jīng)理就把車開(kāi)到現(xiàn)場(chǎng)能讓大家在車上避避雨,這一舉動(dòng)體現(xiàn)了對(duì)員工的愛(ài)護(hù)和關(guān)懷,更是鼓舞和激勵(lì)著大家,充滿了工作的熱情。
澆筑新都昌使用WK復(fù)合纖維抗裂劑,是膨脹劑和纖維的雙摻,遇潮時(shí)間長(zhǎng)了就會(huì)粘,在帶料倉(cāng)下口堵起來(lái),所以需要有人隨時(shí)守在帶料倉(cāng)準(zhǔn)備清理堵起來(lái)的地方,這也大大降低了生產(chǎn)效率。
呈貢站攪拌機(jī)屬于2方機(jī),攪拌效率低,攪拌8方需要4次下料,攪拌9方需要5次下料,所以最后分別計(jì)算配料時(shí)間、皮帶輸送時(shí)間、下料時(shí)間、攪拌時(shí)間等,得出每車均拌8方攪拌機(jī)的效率最高,所以在生產(chǎn)時(shí)每車均裝8方料就發(fā)車。
在大家一起奮戰(zhàn)了3個(gè)日夜后,新都昌廣場(chǎng)的8314m3的基礎(chǔ)底板終于結(jié)束,組織協(xié)調(diào)能力和混凝土質(zhì)量得到施工方和監(jiān)理方的肯定,更重要的是在面臨挑戰(zhàn)和壓力時(shí)大家展現(xiàn)出團(tuán)結(jié)一致、眾志成城的精神面貌讓人感動(dòng)。雖然今年我們站得生產(chǎn)量比較小,但是我們還是那支讓所有人放心的、能打硬仗的隊(duì)伍。