某廠兩臺Φ3m×9m生料磨,與Φ3m旋風(fēng)式選粉機(jī)組成閉路粉磨系統(tǒng)。后來對窯進(jìn)行技術(shù)改造,使回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)量提高了40%左右。為了適應(yīng)這種情況,必須相應(yīng)提高生料磨的產(chǎn)量,因此,對兩條生料粉磨系統(tǒng)也進(jìn)行了技術(shù)改造。自初試車投產(chǎn)以來,其產(chǎn)量和生料質(zhì)量均比改造前有了較大幅度的提高,滿足了回轉(zhuǎn)窯的要求?,F(xiàn)將這次生料粉磨系統(tǒng)改造的內(nèi)容、效果和體會作一介紹,僅供參考。
注:l.設(shè)備9能分別送入兩個磨頭石膏小倉;2.除設(shè)備6、7、8、9、12外其余設(shè)備均為相同的兩套;3.實線表示物料流向,虛線表示氣體流向。
進(jìn)行的技術(shù)改造是建廠以來規(guī)模最大的一次,歷時50余天,較大的改造項目有10余項:①配料系統(tǒng)由電磁振動給料機(jī)改為微機(jī)控制的定量給料機(jī)。②磨尾斗式提升機(jī)由板鏈?zhǔn)礁臑榄h(huán)鏈?zhǔn)剑哟筇嵘俣?,從而增大提升能力。③螺旋輸送機(jī)規(guī)格由Φ600mm改為Φ800mm,加大其輸送能力。④1號磨將襯板、隔倉板的材質(zhì),由高錳鋼換為42CrSiMn鄄MoRe合金鋼;襯板的形式由階梯形改為溝槽形;雙層隔倉板、篦板及出料篦板篦縫加寬30%以上;兩臺磨磨尾均加裝篩分裝置。⑤主機(jī)袋收塵器清灰方式由人工振打清灰,通過改造換氣閥,增加脈沖閥而恢復(fù)自動清灰功能,同時將濾袋材質(zhì)由玻璃纖維改為CW-300-FCA。⑥喂料皮帶收塵由原來自制的高壓靜電收塵器改為單機(jī)袋收塵器。⑦磨尾斗式提升機(jī)頂部新增1臺單機(jī)袋收塵器,處理斗式提升機(jī)內(nèi)含塵氣體。⑧增加1套加石膏系統(tǒng),將加石膏的工作由人工改為機(jī)械。⑨新增兩臺磨音測量儀。
生料粉磨系統(tǒng)改造后,運(yùn)行1年多的各種數(shù)據(jù)表明,其臺時產(chǎn)量和質(zhì)量(合格品占有率)均比改造前有了較大幅度提高。
生料粉磨系統(tǒng)這次所進(jìn)行的幾個主要技改項目中,大部分是比較成功的,取得了比較明顯的效果。表現(xiàn)如下:①用微機(jī)控制的DEL0813型定量給料機(jī)替代原來的DZ型電磁振動給料機(jī)作為配料系統(tǒng)。該廠的石灰石原料成分波動較大,原來的電磁振動給料機(jī)既無量的顯示,其下料量的穩(wěn)定性又受電壓波動的干擾,給下料工控制原料配比造成了一定的困難。改造后的這套配料系統(tǒng)是成都科學(xué)儀器廠引進(jìn)德國申克公司技術(shù)生產(chǎn)的,其絕大部分原件來自進(jìn)口,不僅精確度高、操作簡便,而且各種數(shù)據(jù)直接顯示,自動化程度高,下料工調(diào)整起來非常方便。這套系統(tǒng)的改造成功是生料質(zhì)量大幅度提高的最主要原因。此外,因為改造后提高了磨機(jī)的喂料均勻性,減少了空磨和飽磨的現(xiàn)象,所以對臺時產(chǎn)量的提高也有所幫助。②磨尾斗式提升機(jī)由BL600mm×25200mm型深斗重力卸載慢速式改為TH630Sh-26452mm型深斗離心卸載高速式,原斗式提升機(jī)速度為0.4m/s,設(shè)計輸送能力為160t/h。由于其速度慢,又是靠重力卸料,斗內(nèi)物料往往不能卸空,在提升機(jī)內(nèi)形成循環(huán),使其實際輸送能力只有120t/h左右,經(jīng)常發(fā)生磨還未喂?jié)M,而提升機(jī)卻超負(fù)荷的現(xiàn)象,嚴(yán)重制約著磨機(jī)產(chǎn)量的進(jìn)一步提高。改造后的提升機(jī)速度達(dá)1.5m/s,輸送能力185t/h,采用離心式卸料,克服了原斗式提升機(jī)的缺點(diǎn)。這部分改造為臺時產(chǎn)量大幅度提高創(chuàng)造了必要條件。③主螺旋輸送機(jī)由GX600mm×15500mm改為LS800mm×15500mm,改變規(guī)格,增大其輸送能力,適應(yīng)該系統(tǒng)的需要。④加石膏系統(tǒng)由人工改為機(jī)械化操作。該廠由于石灰石原料中堿含量較高,一般≥1.5%,所以采用往生料中加石膏的新工藝來降低窯內(nèi)堿含量。生料粉磨系統(tǒng)改造前,石膏是由人工在磨頭加入的,不僅勞動強(qiáng)度大,而且加入的比例和均勻性也無法保證。改造后新增了XTC型微機(jī)調(diào)速皮帶秤進(jìn)行控制,基本上消除了以前的弊端,為熟料煅燒創(chuàng)造了良好的條件。⑤喂料皮帶收塵由自制的高壓靜電收塵器改為UF(FM)-3型單機(jī)袋收塵器,收塵效果明顯提高,磨頭的操作環(huán)境得到了改善。
生料粉磨系統(tǒng)的這次大規(guī)模技術(shù)改造雖然總體上是成功的,并取得了十分明顯的效果,但也不是完美無缺,以下幾處未能達(dá)到預(yù)期目的。
1號磨內(nèi)襯板、隔倉板的改造。原襯板一、二倉為階梯形,三倉為小波紋形,改造后一、二倉均為環(huán)形溝槽襯板,三倉為螺旋溝槽襯板。隔倉板和出料篦板篦縫加寬,通料面積增大30%。此外,襯板、隔倉板、出料篦板的材質(zhì)均由高錳鋼換成42CrSiMnMoRe合金鋼。這套磨內(nèi)系統(tǒng)的改造共花費(fèi)30余萬元。但1年多的生產(chǎn)實踐表明,其系統(tǒng)臺時產(chǎn)量雖比改造前有很大提高,但卻沒有磨內(nèi)未作任何改動的同規(guī)格的2號磨系統(tǒng)產(chǎn)量高,節(jié)電和降低噪音的效果也不明顯。此外,這種襯板的材質(zhì)也不太理想,運(yùn)行才半年,一倉材板就爛了兩塊,總之,這部分改造還存在問題。主機(jī)袋收塵器清灰系統(tǒng)拆除了原來已損壞的電動振打機(jī)構(gòu)和換氣閥,代之以減速電機(jī)帶動的鏈傳動機(jī)構(gòu)控制的三通換氣閥,并增設(shè)了脈動閥。這部分改造后的清灰系統(tǒng)效果也不理想,只使用了半年左右就已損壞,現(xiàn)仍不得不由人工定期振打清灰。提升機(jī)頂部的UF(STD)-3型單機(jī)袋收塵器,因進(jìn)氣管設(shè)計不合理,阻力大,易結(jié)露,使用不到半年就已被泥塊堵死,現(xiàn)已廢棄。鐵粉定量給料機(jī)選型過小,最大給料量只有2t/h。當(dāng)鐵粉品位低及混料時,則往往難以滿足生產(chǎn)。磨頭石灰石定量給料機(jī)的位置設(shè)計不合理,導(dǎo)致給出的物料落差過大,約3m;而主要揚(yáng)塵點(diǎn)又離收塵器進(jìn)風(fēng)口最遠(yuǎn),約4m,使收塵器的作用難以充分發(fā)揮,磨頭喂料平臺的環(huán)境無法徹底改善。兩臺磨機(jī)的出料回轉(zhuǎn)篩的5mm×20mm篩孔偏小,經(jīng)常被小石子卡死。特別是出料篦縫較寬的l號磨情況更為嚴(yán)重,人工剔過幾次后,最終將它割了幾個大洞才解決問題。
注:l.設(shè)備9能分別送入兩個磨頭石膏小倉;2.除設(shè)備6、7、8、9、12外其余設(shè)備均為相同的兩套;3.實線表示物料流向,虛線表示氣體流向。
進(jìn)行的技術(shù)改造是建廠以來規(guī)模最大的一次,歷時50余天,較大的改造項目有10余項:①配料系統(tǒng)由電磁振動給料機(jī)改為微機(jī)控制的定量給料機(jī)。②磨尾斗式提升機(jī)由板鏈?zhǔn)礁臑榄h(huán)鏈?zhǔn)剑哟筇嵘俣?,從而增大提升能力。③螺旋輸送機(jī)規(guī)格由Φ600mm改為Φ800mm,加大其輸送能力。④1號磨將襯板、隔倉板的材質(zhì),由高錳鋼換為42CrSiMn鄄MoRe合金鋼;襯板的形式由階梯形改為溝槽形;雙層隔倉板、篦板及出料篦板篦縫加寬30%以上;兩臺磨磨尾均加裝篩分裝置。⑤主機(jī)袋收塵器清灰方式由人工振打清灰,通過改造換氣閥,增加脈沖閥而恢復(fù)自動清灰功能,同時將濾袋材質(zhì)由玻璃纖維改為CW-300-FCA。⑥喂料皮帶收塵由原來自制的高壓靜電收塵器改為單機(jī)袋收塵器。⑦磨尾斗式提升機(jī)頂部新增1臺單機(jī)袋收塵器,處理斗式提升機(jī)內(nèi)含塵氣體。⑧增加1套加石膏系統(tǒng),將加石膏的工作由人工改為機(jī)械。⑨新增兩臺磨音測量儀。
生料粉磨系統(tǒng)改造后,運(yùn)行1年多的各種數(shù)據(jù)表明,其臺時產(chǎn)量和質(zhì)量(合格品占有率)均比改造前有了較大幅度提高。
生料粉磨系統(tǒng)這次所進(jìn)行的幾個主要技改項目中,大部分是比較成功的,取得了比較明顯的效果。表現(xiàn)如下:①用微機(jī)控制的DEL0813型定量給料機(jī)替代原來的DZ型電磁振動給料機(jī)作為配料系統(tǒng)。該廠的石灰石原料成分波動較大,原來的電磁振動給料機(jī)既無量的顯示,其下料量的穩(wěn)定性又受電壓波動的干擾,給下料工控制原料配比造成了一定的困難。改造后的這套配料系統(tǒng)是成都科學(xué)儀器廠引進(jìn)德國申克公司技術(shù)生產(chǎn)的,其絕大部分原件來自進(jìn)口,不僅精確度高、操作簡便,而且各種數(shù)據(jù)直接顯示,自動化程度高,下料工調(diào)整起來非常方便。這套系統(tǒng)的改造成功是生料質(zhì)量大幅度提高的最主要原因。此外,因為改造后提高了磨機(jī)的喂料均勻性,減少了空磨和飽磨的現(xiàn)象,所以對臺時產(chǎn)量的提高也有所幫助。②磨尾斗式提升機(jī)由BL600mm×25200mm型深斗重力卸載慢速式改為TH630Sh-26452mm型深斗離心卸載高速式,原斗式提升機(jī)速度為0.4m/s,設(shè)計輸送能力為160t/h。由于其速度慢,又是靠重力卸料,斗內(nèi)物料往往不能卸空,在提升機(jī)內(nèi)形成循環(huán),使其實際輸送能力只有120t/h左右,經(jīng)常發(fā)生磨還未喂?jié)M,而提升機(jī)卻超負(fù)荷的現(xiàn)象,嚴(yán)重制約著磨機(jī)產(chǎn)量的進(jìn)一步提高。改造后的提升機(jī)速度達(dá)1.5m/s,輸送能力185t/h,采用離心式卸料,克服了原斗式提升機(jī)的缺點(diǎn)。這部分改造為臺時產(chǎn)量大幅度提高創(chuàng)造了必要條件。③主螺旋輸送機(jī)由GX600mm×15500mm改為LS800mm×15500mm,改變規(guī)格,增大其輸送能力,適應(yīng)該系統(tǒng)的需要。④加石膏系統(tǒng)由人工改為機(jī)械化操作。該廠由于石灰石原料中堿含量較高,一般≥1.5%,所以采用往生料中加石膏的新工藝來降低窯內(nèi)堿含量。生料粉磨系統(tǒng)改造前,石膏是由人工在磨頭加入的,不僅勞動強(qiáng)度大,而且加入的比例和均勻性也無法保證。改造后新增了XTC型微機(jī)調(diào)速皮帶秤進(jìn)行控制,基本上消除了以前的弊端,為熟料煅燒創(chuàng)造了良好的條件。⑤喂料皮帶收塵由自制的高壓靜電收塵器改為UF(FM)-3型單機(jī)袋收塵器,收塵效果明顯提高,磨頭的操作環(huán)境得到了改善。
生料粉磨系統(tǒng)的這次大規(guī)模技術(shù)改造雖然總體上是成功的,并取得了十分明顯的效果,但也不是完美無缺,以下幾處未能達(dá)到預(yù)期目的。
1號磨內(nèi)襯板、隔倉板的改造。原襯板一、二倉為階梯形,三倉為小波紋形,改造后一、二倉均為環(huán)形溝槽襯板,三倉為螺旋溝槽襯板。隔倉板和出料篦板篦縫加寬,通料面積增大30%。此外,襯板、隔倉板、出料篦板的材質(zhì)均由高錳鋼換成42CrSiMnMoRe合金鋼。這套磨內(nèi)系統(tǒng)的改造共花費(fèi)30余萬元。但1年多的生產(chǎn)實踐表明,其系統(tǒng)臺時產(chǎn)量雖比改造前有很大提高,但卻沒有磨內(nèi)未作任何改動的同規(guī)格的2號磨系統(tǒng)產(chǎn)量高,節(jié)電和降低噪音的效果也不明顯。此外,這種襯板的材質(zhì)也不太理想,運(yùn)行才半年,一倉材板就爛了兩塊,總之,這部分改造還存在問題。主機(jī)袋收塵器清灰系統(tǒng)拆除了原來已損壞的電動振打機(jī)構(gòu)和換氣閥,代之以減速電機(jī)帶動的鏈傳動機(jī)構(gòu)控制的三通換氣閥,并增設(shè)了脈動閥。這部分改造后的清灰系統(tǒng)效果也不理想,只使用了半年左右就已損壞,現(xiàn)仍不得不由人工定期振打清灰。提升機(jī)頂部的UF(STD)-3型單機(jī)袋收塵器,因進(jìn)氣管設(shè)計不合理,阻力大,易結(jié)露,使用不到半年就已被泥塊堵死,現(xiàn)已廢棄。鐵粉定量給料機(jī)選型過小,最大給料量只有2t/h。當(dāng)鐵粉品位低及混料時,則往往難以滿足生產(chǎn)。磨頭石灰石定量給料機(jī)的位置設(shè)計不合理,導(dǎo)致給出的物料落差過大,約3m;而主要揚(yáng)塵點(diǎn)又離收塵器進(jìn)風(fēng)口最遠(yuǎn),約4m,使收塵器的作用難以充分發(fā)揮,磨頭喂料平臺的環(huán)境無法徹底改善。兩臺磨機(jī)的出料回轉(zhuǎn)篩的5mm×20mm篩孔偏小,經(jīng)常被小石子卡死。特別是出料篦縫較寬的l號磨情況更為嚴(yán)重,人工剔過幾次后,最終將它割了幾個大洞才解決問題。