日照中聯(lián)水泥公司為了有效地降低水泥生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,自2007年5月份開(kāi)始在水泥粉磨過(guò)程中,使用山東宏藝科技有限公司生產(chǎn)的HY-ⅢB型液體助磨劑。本文針對(duì)HY-ⅢB型液體助磨劑在中國(guó)建材集團(tuán)日照中聯(lián)水泥有限公司的應(yīng)用情況作以下幾個(gè)方面的簡(jiǎn)要分析。
1、HY-ⅢB型液體助磨劑小磨試驗(yàn)情況分析
為了解HY-ⅢB型液體助磨劑性的性能,我們?cè)谑褂迷摦a(chǎn)品前,對(duì)樣品進(jìn)行了初步檢驗(yàn),該產(chǎn)品為無(wú)毒、無(wú)刺激性氣味的棕褐色液體,PH=7.0~8.0,密度=1.20~1.30g/cm3,然后用φ500×500㎜小磨進(jìn)行空白樣對(duì)比試驗(yàn)??瞻讟覣-O水泥配比(%):熟料82.0、混合材料13.0、石膏5.0;試驗(yàn)樣A-1水泥配比(%):熟料72.0、混合材23.0、石膏5.0,外摻HY-ⅢB型液體助磨劑0.1%。分別取以上兩種配比的水泥樣品4㎏在小磨中進(jìn)行粉磨,粉磨時(shí)間(控制空白樣水泥比表面積與大磨生產(chǎn)水泥通常比表面積±20㎡/㎏范圍內(nèi))相同;并在相同的試驗(yàn)條件下,分別進(jìn)行水泥的物理性能試驗(yàn),其試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 小磨試驗(yàn)水泥物理性能試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比
小磨試驗(yàn)情況反映:在水泥中添加0.1%HY-ⅢB型液體助磨劑后,雖然熟料配比由82.0%降到72.0%,混合材摻量由13.0%提高到23.0%,但水泥的各齡期強(qiáng)度和其它物理性能并沒(méi)有發(fā)生明顯變化,說(shuō)明HY-ⅢB型液體助磨劑有良好的增強(qiáng)效果。
2、HY-ⅢB型液體助磨劑生產(chǎn)試驗(yàn)情況分析
為了使HY-ⅢB型液體助磨劑更好地應(yīng)用于水泥生產(chǎn),我們按表1中的配料方案在φ4.2×11.5M水泥磨閉路系統(tǒng)進(jìn)行了生產(chǎn)42.5級(jí)水泥的工業(yè)試驗(yàn)。先取未摻HY-ⅢB型液體助磨劑前磨機(jī)連續(xù)工作16小時(shí)(每小時(shí)取樣一次)水泥生產(chǎn)綜合樣B-0;然后在水泥中摻入0.1%HY-ⅢB型液體助磨劑,同時(shí)調(diào)整水泥配料方案并適當(dāng)調(diào)整磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量(見(jiàn)表2),待磨機(jī)連續(xù)工作3小時(shí)后,再取摻有HY-ⅢB型液體助磨劑磨機(jī)連續(xù)工作16小時(shí)(每小時(shí)取樣一次)水泥生產(chǎn)綜合樣B-1。我們分別對(duì)B-O和B-1樣品進(jìn)行了顆粒粒度分布情況分析、水泥物理性能檢驗(yàn)、水泥相關(guān)化學(xué)成分分析和助磨劑與混凝土外加劑的適應(yīng)性試驗(yàn)分析。
2.1水泥顆粒分布情況分析
我們通過(guò)采用激光粒度分析儀分別對(duì)生產(chǎn)試驗(yàn)樣品B-O和B-1進(jìn)行水泥顆粒粒度分布狀況分,分析結(jié)果見(jiàn)表2-1。
表2-1 水泥顆粒粒度分布檢測(cè)結(jié)果對(duì)比
(1)水泥中摻入HY-ⅢB型液體助磨劑后,水泥顆粒的平均粒徑和中位粒徑均比摻前減小,表明水泥的比表面積有增大的趨勢(shì),水泥的水化反應(yīng)速度加快,有利于水泥各齡期強(qiáng)度的增長(zhǎng)。
?。?)水泥中摻入HY-ⅢB型液體助磨劑后,改變了水泥顆粒度分布狀況,其顆粒粒度分布更為合理化:在<3μm顆粒含量基本不變的情況下,其中<1μm的顆粒含量減少,減輕了超細(xì)顆粒對(duì)水泥水化造成的不良影響;主導(dǎo)水泥水化速度、決定水泥強(qiáng)度的3~32μm顆粒含量明顯增加,有利于進(jìn)一步提高水泥的各齡期強(qiáng)度;在水泥中水化速度緩慢、并對(duì)水泥28天強(qiáng)度提高貢獻(xiàn)不大的32~65μm顆粒含量下降;基本上不參與水化、對(duì)水泥強(qiáng)度貢獻(xiàn)甚微的﹥65μm顆粒含量趨為零。
2.2水泥物理性能試驗(yàn)分析
我們分別對(duì)水泥生產(chǎn)試驗(yàn)樣品B-O和B-1進(jìn)行了水泥物理性能試驗(yàn),其試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2-2。
表2-2 生產(chǎn)試驗(yàn)中水泥物理性能試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比
(1)工業(yè)生產(chǎn)42.5級(jí)水泥時(shí),水泥中摻入0.1%HY-ⅢB型液體助磨劑,水泥中熟料的配比量由82.0%降低到72.0%,水泥中混合材摻量由13.0%提高到23.0%,水泥的各齡期強(qiáng)度和其它物理性能(水泥的比表面積除外)基本保持一致,證明了HY-ⅢB型液體助磨劑有較理想的增強(qiáng)效果
?。?)工業(yè)生產(chǎn)42.5級(jí)水泥時(shí),水泥中摻入0.1%HY-ⅢB型液體助磨劑后,在水泥臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高了12.6%的情況下,水泥的比表面積增加了35㎡/㎏,說(shuō)明HY-ⅢB型液體助磨劑具有良好的“助磨”作用,能有效地提高粉磨效率。
?。?)在我公司工業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)中摻加HY-ⅢB型液體助磨劑的效果比小磨試驗(yàn)的效果更為理想。我們分析有兩方面原因,一是大磨系統(tǒng)配有顆粒選粉分級(jí)設(shè)備,在一定程度上避免了水泥顆粒在小磨中的“過(guò)粉磨”現(xiàn)象;二是HY-ⅢB型液體助磨劑在大磨內(nèi)溫度等環(huán)境條件下,助磨成分能更充分地發(fā)揮“助磨”作用,增強(qiáng)成分能更有效地達(dá)到“增強(qiáng)”功能。
2.3水泥化學(xué)成分分析
水泥中的一些化學(xué)成分直接影響著水泥性能和對(duì)水泥質(zhì)量指標(biāo)的控制。為此我們對(duì)HY-ⅢB型液體助磨劑使用前、后的水泥樣品B-O和B-1進(jìn)行了化學(xué)成分對(duì)比分析,其分析結(jié)果見(jiàn)表2-3。
表2-3 水泥相關(guān)化學(xué)成分分析結(jié)果對(duì)比
從上表分析可以看出,HY-ⅢB型液體助磨劑使用前、后,水泥中的有關(guān)化學(xué)成分含量沒(méi)有發(fā)生明顯改變,說(shuō)明HY-ⅢB型液體助磨劑能完全滿足水泥生產(chǎn)對(duì)水泥質(zhì)量品質(zhì)指標(biāo)控制的要求。
2.4 HY-ⅢB型液體助磨劑與混凝土外加劑“相容性”分析
有些水泥外加劑摻入水泥中后與混凝土外加劑存在著“不相容”的現(xiàn)象,對(duì)混凝土的工作性能造成不良影響。我們將使用HY-ⅢB型液體助磨劑前、后的水泥樣品B-O和B-1分別摻入相同量(占水泥重量的百分比)的混凝土外加劑,用相同的配合比,在相同的試驗(yàn)條件下進(jìn)行混凝土工作性和物理性能試驗(yàn),其試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2-4。
表2-4 HY-ⅢB型液體助磨劑與混凝土外加劑的相容性試驗(yàn)
試驗(yàn)表明:水泥樣品B-1所配制的混凝土的坍落度變化情況與B-O所配制混凝土基本一樣,其物理性能也基本相同,說(shuō)明HY-ⅢB型液體助磨劑對(duì)混凝土外加劑具有良好的適應(yīng)性。
3、HY-ⅢB型液體助磨劑的應(yīng)用效果
通過(guò)HY-ⅢB型液體助磨劑在我公司近一年的生產(chǎn)應(yīng)用實(shí)踐,取得如下效果:
?。?)該助磨劑具有良好的助磨作用。能有效地提高粉磨效率,提高水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量12.0%以上。
?。?)該助磨劑增強(qiáng)效果明顯。在水泥中熟料配比量降低10%,混合材配比量提高10%的情況下,能確保水泥的各齡期強(qiáng)度和其它物理性能基本不變。
?。?)創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益。降低水泥的綜合成本,每生產(chǎn)1噸水泥可凈增經(jīng)濟(jì)效益10元左右。
?。?)社會(huì)效益顯著??晒?jié)約大量的寶貴能源和不可再生的自然資源,減排大量的CO2和粉塵,更多地利用工業(yè)廢渣。
(5)所產(chǎn)水泥與混凝土外加劑具有良好的相容性,得到廣大用戶好評(píng),促進(jìn)了水泥銷售。
4、水泥生產(chǎn)過(guò)程中使用助磨劑應(yīng)注意的問(wèn)題
為更好地應(yīng)用水泥助磨劑,結(jié)合我公司的生產(chǎn)體會(huì),我們認(rèn)為應(yīng)注意以下幾方面問(wèn)題。
?。?)產(chǎn)品選擇。在選擇水泥助磨劑時(shí),應(yīng)選擇規(guī)模大、信譽(yù)好、服務(wù)完善、有產(chǎn)品研發(fā)能力技術(shù)實(shí)力的水泥助磨劑生產(chǎn)企業(yè)提供的產(chǎn)品。這樣能確保助磨劑的質(zhì)量穩(wěn)定,防止因助磨劑質(zhì)量的重大波動(dòng)造成水泥質(zhì)量問(wèn)題。
(2)進(jìn)廠檢驗(yàn)。每批助磨劑進(jìn)廠后應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的檢驗(yàn),包括Cl-檢驗(yàn)和小磨空白對(duì)比試驗(yàn)。雖然同一種助磨劑在小磨試驗(yàn)中的效果不一定和生產(chǎn)使用效果相同,但它們之間存在著一定的相聯(lián)關(guān)系,能在一定程度上反映其質(zhì)量是否穩(wěn)定。
?。?)助磨劑的投料點(diǎn)。要力求選在磨頭前粒度相對(duì)大點(diǎn)、溫度較低、水分稍小的物料上,利于提高助磨劑在磨內(nèi)分散度,從而達(dá)到理想效果。
(4)要確保助磨劑的計(jì)量準(zhǔn)確、流量穩(wěn)定。要定期對(duì)助磨劑的摻量進(jìn)行實(shí)物標(biāo)定。
?。?)還要注意其他因素的影響。如入磨物料粒度、溫度、水分、研磨倉(cāng)的平均球徑和填充率,以及選粉系統(tǒng)的諸要素等,我們要針對(duì)不同情況進(jìn)行具體分析,采取改進(jìn)措施,實(shí)現(xiàn)粉磨系統(tǒng)與助磨劑的最佳匹配,以獲得最佳的使用效果。
1、HY-ⅢB型液體助磨劑小磨試驗(yàn)情況分析
為了解HY-ⅢB型液體助磨劑性的性能,我們?cè)谑褂迷摦a(chǎn)品前,對(duì)樣品進(jìn)行了初步檢驗(yàn),該產(chǎn)品為無(wú)毒、無(wú)刺激性氣味的棕褐色液體,PH=7.0~8.0,密度=1.20~1.30g/cm3,然后用φ500×500㎜小磨進(jìn)行空白樣對(duì)比試驗(yàn)??瞻讟覣-O水泥配比(%):熟料82.0、混合材料13.0、石膏5.0;試驗(yàn)樣A-1水泥配比(%):熟料72.0、混合材23.0、石膏5.0,外摻HY-ⅢB型液體助磨劑0.1%。分別取以上兩種配比的水泥樣品4㎏在小磨中進(jìn)行粉磨,粉磨時(shí)間(控制空白樣水泥比表面積與大磨生產(chǎn)水泥通常比表面積±20㎡/㎏范圍內(nèi))相同;并在相同的試驗(yàn)條件下,分別進(jìn)行水泥的物理性能試驗(yàn),其試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 小磨試驗(yàn)水泥物理性能試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比
水泥編號(hào) |
HY-ⅢB
(%) |
混合材
(%) |
比 表
面 積
(㎡/㎏) |
安
定
性 |
標(biāo)準(zhǔn)稠度
(%) |
凝結(jié)時(shí)間(h:min) |
抗折強(qiáng)度(MPa ) |
抗壓強(qiáng)度(MPa) | |||
初凝 |
終凝 |
3d |
28d |
3d |
28d | ||||||
A-O |
— |
13.0 |
392 |
合格 |
27.6 |
2:20 |
3:15 |
4.8 |
8.0 |
25.8 |
48.5 |
A-1 |
0.1 |
23.0 |
396 |
合格 |
28.0 |
2:30 |
3:20 |
5.1 |
8.1 |
25.3 |
48.8 |
小磨試驗(yàn)情況反映:在水泥中添加0.1%HY-ⅢB型液體助磨劑后,雖然熟料配比由82.0%降到72.0%,混合材摻量由13.0%提高到23.0%,但水泥的各齡期強(qiáng)度和其它物理性能并沒(méi)有發(fā)生明顯變化,說(shuō)明HY-ⅢB型液體助磨劑有良好的增強(qiáng)效果。
2、HY-ⅢB型液體助磨劑生產(chǎn)試驗(yàn)情況分析
為了使HY-ⅢB型液體助磨劑更好地應(yīng)用于水泥生產(chǎn),我們按表1中的配料方案在φ4.2×11.5M水泥磨閉路系統(tǒng)進(jìn)行了生產(chǎn)42.5級(jí)水泥的工業(yè)試驗(yàn)。先取未摻HY-ⅢB型液體助磨劑前磨機(jī)連續(xù)工作16小時(shí)(每小時(shí)取樣一次)水泥生產(chǎn)綜合樣B-0;然后在水泥中摻入0.1%HY-ⅢB型液體助磨劑,同時(shí)調(diào)整水泥配料方案并適當(dāng)調(diào)整磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量(見(jiàn)表2),待磨機(jī)連續(xù)工作3小時(shí)后,再取摻有HY-ⅢB型液體助磨劑磨機(jī)連續(xù)工作16小時(shí)(每小時(shí)取樣一次)水泥生產(chǎn)綜合樣B-1。我們分別對(duì)B-O和B-1樣品進(jìn)行了顆粒粒度分布情況分析、水泥物理性能檢驗(yàn)、水泥相關(guān)化學(xué)成分分析和助磨劑與混凝土外加劑的適應(yīng)性試驗(yàn)分析。
表2 水泥配比(%)和磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量對(duì)比
水泥編號(hào) |
HY-ⅢB
(%) |
水泥配比(%) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量(t/h) | ||
熟料 |
混合材 |
石膏 | |||
B-O |
— |
82.0 |
13.0 |
5.0 |
79.0 |
B-1 |
0.1 |
72.0 |
23.0 |
5.0 |
89.0 |
2.1水泥顆粒分布情況分析
我們通過(guò)采用激光粒度分析儀分別對(duì)生產(chǎn)試驗(yàn)樣品B-O和B-1進(jìn)行水泥顆粒粒度分布狀況分,分析結(jié)果見(jiàn)表2-1。
表2-1 水泥顆粒粒度分布檢測(cè)結(jié)果對(duì)比
水泥
編號(hào) |
HY-ⅢB(%) |
平均粒徑
(μm) |
中位粒徑
(μm) |
<1μm (%) |
1~3μm (%) |
3~32μm (%) |
32~65μm
(%) |
≥65μm (%) |
B-0 |
— |
17.3 |
12.2 |
5.2 |
10.0 |
69.8 |
13.0 |
2.0 |
B-1 |
0.1 |
14.6 |
10.8 |
4.1 |
11.1 |
74.6 |
10.0 |
0.2 |
(1)水泥中摻入HY-ⅢB型液體助磨劑后,水泥顆粒的平均粒徑和中位粒徑均比摻前減小,表明水泥的比表面積有增大的趨勢(shì),水泥的水化反應(yīng)速度加快,有利于水泥各齡期強(qiáng)度的增長(zhǎng)。
?。?)水泥中摻入HY-ⅢB型液體助磨劑后,改變了水泥顆粒度分布狀況,其顆粒粒度分布更為合理化:在<3μm顆粒含量基本不變的情況下,其中<1μm的顆粒含量減少,減輕了超細(xì)顆粒對(duì)水泥水化造成的不良影響;主導(dǎo)水泥水化速度、決定水泥強(qiáng)度的3~32μm顆粒含量明顯增加,有利于進(jìn)一步提高水泥的各齡期強(qiáng)度;在水泥中水化速度緩慢、并對(duì)水泥28天強(qiáng)度提高貢獻(xiàn)不大的32~65μm顆粒含量下降;基本上不參與水化、對(duì)水泥強(qiáng)度貢獻(xiàn)甚微的﹥65μm顆粒含量趨為零。
2.2水泥物理性能試驗(yàn)分析
我們分別對(duì)水泥生產(chǎn)試驗(yàn)樣品B-O和B-1進(jìn)行了水泥物理性能試驗(yàn),其試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2-2。
表2-2 生產(chǎn)試驗(yàn)中水泥物理性能試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比
水泥編號(hào) |
HY-ⅢB
(%) |
混合材
(%) |
比表面積
(㎡/㎏) |
安
定
性 |
標(biāo)準(zhǔn)稠度
(%) |
凝結(jié)時(shí)間(h:min) |
抗折強(qiáng)度(MPa ) |
抗壓強(qiáng)度(MPa) | |||
初凝 |
終凝 |
3d |
28d |
3d |
28d | ||||||
B-O |
— |
13.0 |
401 |
合格 |
28.0 |
2:10 |
3:05 |
4.7 |
8.1 |
26.3 |
48.4 |
B-1 |
0.1 |
23.0 |
436 |
合格 |
28.8 |
2:15 |
3:15 |
5.2 |
8.2 |
26.7 |
49.6 |
(1)工業(yè)生產(chǎn)42.5級(jí)水泥時(shí),水泥中摻入0.1%HY-ⅢB型液體助磨劑,水泥中熟料的配比量由82.0%降低到72.0%,水泥中混合材摻量由13.0%提高到23.0%,水泥的各齡期強(qiáng)度和其它物理性能(水泥的比表面積除外)基本保持一致,證明了HY-ⅢB型液體助磨劑有較理想的增強(qiáng)效果
?。?)工業(yè)生產(chǎn)42.5級(jí)水泥時(shí),水泥中摻入0.1%HY-ⅢB型液體助磨劑后,在水泥臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高了12.6%的情況下,水泥的比表面積增加了35㎡/㎏,說(shuō)明HY-ⅢB型液體助磨劑具有良好的“助磨”作用,能有效地提高粉磨效率。
?。?)在我公司工業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)中摻加HY-ⅢB型液體助磨劑的效果比小磨試驗(yàn)的效果更為理想。我們分析有兩方面原因,一是大磨系統(tǒng)配有顆粒選粉分級(jí)設(shè)備,在一定程度上避免了水泥顆粒在小磨中的“過(guò)粉磨”現(xiàn)象;二是HY-ⅢB型液體助磨劑在大磨內(nèi)溫度等環(huán)境條件下,助磨成分能更充分地發(fā)揮“助磨”作用,增強(qiáng)成分能更有效地達(dá)到“增強(qiáng)”功能。
2.3水泥化學(xué)成分分析
水泥中的一些化學(xué)成分直接影響著水泥性能和對(duì)水泥質(zhì)量指標(biāo)的控制。為此我們對(duì)HY-ⅢB型液體助磨劑使用前、后的水泥樣品B-O和B-1進(jìn)行了化學(xué)成分對(duì)比分析,其分析結(jié)果見(jiàn)表2-3。
表2-3 水泥相關(guān)化學(xué)成分分析結(jié)果對(duì)比
水泥
編號(hào) |
HY-ⅢB
(%) |
LOSS(%) |
f-CaO(%) |
MgO(%) |
S03(%) |
CI-(%) |
B-0 |
/ |
2.71 |
1.21 |
1.84 |
2.15 |
0.016 |
B-1 |
0.1 |
2.96 |
1.02 |
1.70 |
2.08 |
0.020 |
從上表分析可以看出,HY-ⅢB型液體助磨劑使用前、后,水泥中的有關(guān)化學(xué)成分含量沒(méi)有發(fā)生明顯改變,說(shuō)明HY-ⅢB型液體助磨劑能完全滿足水泥生產(chǎn)對(duì)水泥質(zhì)量品質(zhì)指標(biāo)控制的要求。
2.4 HY-ⅢB型液體助磨劑與混凝土外加劑“相容性”分析
有些水泥外加劑摻入水泥中后與混凝土外加劑存在著“不相容”的現(xiàn)象,對(duì)混凝土的工作性能造成不良影響。我們將使用HY-ⅢB型液體助磨劑前、后的水泥樣品B-O和B-1分別摻入相同量(占水泥重量的百分比)的混凝土外加劑,用相同的配合比,在相同的試驗(yàn)條件下進(jìn)行混凝土工作性和物理性能試驗(yàn),其試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2-4。
表2-4 HY-ⅢB型液體助磨劑與混凝土外加劑的相容性試驗(yàn)
水泥編號(hào) |
HY-ⅢB(%) |
混凝土外加劑(%) |
混 凝 土 配 合 比 |
坍落度
(㎜) |
抗壓強(qiáng)度(MPa) | ||||||
水泥 |
水 |
砂 |
石 |
摻和料 |
初始 |
1h |
7d |
28d | |||
B-0 |
— |
2.2 |
350 |
150 |
790 |
1092 |
70 |
210 |
135 |
44.6 |
53.5 |
B-1 |
0.1 |
2.2 |
350 |
150 |
790 |
1092 |
70 |
215 |
140 |
45.3 |
54.3 |
試驗(yàn)表明:水泥樣品B-1所配制的混凝土的坍落度變化情況與B-O所配制混凝土基本一樣,其物理性能也基本相同,說(shuō)明HY-ⅢB型液體助磨劑對(duì)混凝土外加劑具有良好的適應(yīng)性。
3、HY-ⅢB型液體助磨劑的應(yīng)用效果
通過(guò)HY-ⅢB型液體助磨劑在我公司近一年的生產(chǎn)應(yīng)用實(shí)踐,取得如下效果:
?。?)該助磨劑具有良好的助磨作用。能有效地提高粉磨效率,提高水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量12.0%以上。
?。?)該助磨劑增強(qiáng)效果明顯。在水泥中熟料配比量降低10%,混合材配比量提高10%的情況下,能確保水泥的各齡期強(qiáng)度和其它物理性能基本不變。
?。?)創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益。降低水泥的綜合成本,每生產(chǎn)1噸水泥可凈增經(jīng)濟(jì)效益10元左右。
?。?)社會(huì)效益顯著??晒?jié)約大量的寶貴能源和不可再生的自然資源,減排大量的CO2和粉塵,更多地利用工業(yè)廢渣。
(5)所產(chǎn)水泥與混凝土外加劑具有良好的相容性,得到廣大用戶好評(píng),促進(jìn)了水泥銷售。
4、水泥生產(chǎn)過(guò)程中使用助磨劑應(yīng)注意的問(wèn)題
為更好地應(yīng)用水泥助磨劑,結(jié)合我公司的生產(chǎn)體會(huì),我們認(rèn)為應(yīng)注意以下幾方面問(wèn)題。
?。?)產(chǎn)品選擇。在選擇水泥助磨劑時(shí),應(yīng)選擇規(guī)模大、信譽(yù)好、服務(wù)完善、有產(chǎn)品研發(fā)能力技術(shù)實(shí)力的水泥助磨劑生產(chǎn)企業(yè)提供的產(chǎn)品。這樣能確保助磨劑的質(zhì)量穩(wěn)定,防止因助磨劑質(zhì)量的重大波動(dòng)造成水泥質(zhì)量問(wèn)題。
(2)進(jìn)廠檢驗(yàn)。每批助磨劑進(jìn)廠后應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的檢驗(yàn),包括Cl-檢驗(yàn)和小磨空白對(duì)比試驗(yàn)。雖然同一種助磨劑在小磨試驗(yàn)中的效果不一定和生產(chǎn)使用效果相同,但它們之間存在著一定的相聯(lián)關(guān)系,能在一定程度上反映其質(zhì)量是否穩(wěn)定。
?。?)助磨劑的投料點(diǎn)。要力求選在磨頭前粒度相對(duì)大點(diǎn)、溫度較低、水分稍小的物料上,利于提高助磨劑在磨內(nèi)分散度,從而達(dá)到理想效果。
(4)要確保助磨劑的計(jì)量準(zhǔn)確、流量穩(wěn)定。要定期對(duì)助磨劑的摻量進(jìn)行實(shí)物標(biāo)定。
?。?)還要注意其他因素的影響。如入磨物料粒度、溫度、水分、研磨倉(cāng)的平均球徑和填充率,以及選粉系統(tǒng)的諸要素等,我們要針對(duì)不同情況進(jìn)行具體分析,采取改進(jìn)措施,實(shí)現(xiàn)粉磨系統(tǒng)與助磨劑的最佳匹配,以獲得最佳的使用效果。