摘要:08年6月1日,國家標準《通用硅酸鹽水泥》(GB175-2007)正式實施,這是我國水泥行業(yè)的一件大事,它涉及到水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通、應用、科研與設計的各個方面。尤其是水泥生產(chǎn)企業(yè),無論是產(chǎn)品品種的確定、配料方案的設計、化學分析及物理檢驗儀器設備的購置、校驗、使用,還是生產(chǎn)工藝過程中的技術(shù)參數(shù)調(diào)整與控制,都必須進行必要的變更與適應,才可能實現(xiàn)執(zhí)行新標準的正常平穩(wěn)過渡。
氯鹽是廉價而易得的工業(yè)原料,它在水泥生產(chǎn)中具有明顯的經(jīng)濟價值。一方面,它可以作為熟料煅燒的礦化劑,能夠降低燒成溫度,有利于節(jié)能高產(chǎn);它也是有效的水泥早強劑,不僅使水泥3天強度提高50%以上,而且可以降低混凝土中水的冰點溫度,防止混凝土早期受凍;另一方面,氯離子又是混凝土中鋼筋銹蝕的重要因素。由于鋼筋銹蝕是混凝土破壞的主要形式之一,所以,各國對水泥中的氯離子含量都作出了相應規(guī)定。
氯離子的來源主要是原料、燃料、混合材料和外加劑,但由于熟料煅燒過程中,氯離子大部分在高溫下?lián)]發(fā)而排出窯外,殘留在熟料中的氯離子含量極少。如果水泥中的氯離子含量過高,其主要原因是摻加了混合材料和外加劑(如:工業(yè)廢渣、助磨劑等)。因此,在我國水泥新標準中增加了“水泥生產(chǎn)中允許加入≤0.5%的助磨劑和水泥中的氯離子含量必須≤0.06%”的要求,充分體現(xiàn)出水泥行業(yè)對混凝土質(zhì)量保證的承諾和責任心。
鋼筋銹蝕是影響鋼筋混凝土及預應力鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)耐久性的重要因素,是當前最突出的工程問題之一,已引起了各個國家的關(guān)注。大家不僅重視研究混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋銹蝕與防護問題,并不斷推出新的檢驗評價方法與監(jiān)控防護措施。
鋼筋的腐蝕分為濕腐蝕和干腐蝕兩種。鋼筋在混凝土結(jié)構(gòu)中的銹蝕是在有水分子參與的條件下發(fā)生的腐蝕,屬濕腐蝕。鋼筋的銹蝕過程是一個電化學反應過程。使鋼筋表面的鐵不斷失去電子而溶于水,從而逐漸被腐蝕;與此同時,在鋼筋表面形成紅鐵銹,體積膨脹數(shù)倍,引起混凝土結(jié)構(gòu)開裂。
企業(yè)是現(xiàn)代社會的基礎,不僅是社會財富的創(chuàng)造者,也是社會責任的承擔者;“人無信不立,企無信不長”,離開了社會的信任和支持,企業(yè)將失去發(fā)展的空間。水泥企業(yè)全面控制各品種水泥中的氯離子含量,是在履行一種社會的責任,也是避免鋼筋銹蝕和混凝土開裂的最有效方法之一。為了更好地過渡和適應新的水泥標準的要求,水泥企業(yè)應該積極主動地做好以下工作。
1、深入學習新標準的各項規(guī)定和培訓有關(guān)測試技能。
本次水泥新標準是將原來的六大通用水泥的三項標準(GB175、GB1344、GB12958)整合修訂為一個標準:《通用硅酸鹽水泥》(GB175-2007)。更新的內(nèi)容很多,需要水泥工作者認真地學習和領(lǐng)會,以便順利地貫徹實施。尤其是新標準中增加了氯離子限量的要求,需要企業(yè)盡快購置標準指定的水泥氯離子測定儀,化驗室工作人員要進行成分測定、儀器使用維護及校準知識和技能的培訓。
2、認真普查本企業(yè)原、燃料、混合材料、熟料及水泥中的氯離子含量,及時調(diào)整配料方案及有關(guān)工藝參數(shù)。
由于我國地域遼闊,各水泥廠使用的原、燃、材料差異很大,不同地區(qū)氯離子的來源不同,以前的水泥標準中又沒有檢測氯離子的要求,因此,首先要摸清本地的資源情況和本企業(yè)的熟料及水泥產(chǎn)品中氯離子含量的情況。然后,再決定配料方案及有關(guān)工藝參數(shù)的調(diào)整力度,切不可視而不見,也不可盲目大調(diào),力求平穩(wěn)過渡為好。
3、關(guān)注水泥在混凝土中的應用性能,正確、理性地選擇水泥助磨劑。
《通用硅酸鹽水泥》(GB175-2007)標準的頒布實施,會使目前市場上相當數(shù)量的助磨劑不能在水泥生產(chǎn)中使用。水泥企業(yè)要以混凝土工程質(zhì)量為重,使用真正能為水泥粉磨生產(chǎn)節(jié)能降耗、又不影響水泥質(zhì)量的高效助磨劑。水泥粉磨工藝電耗占水泥生產(chǎn)總電耗的70%以上,而粉磨工藝中的能耗大部分轉(zhuǎn)化為熱能,因此,粉磨工藝的節(jié)能增效,越來越重要。目前解決磨機節(jié)能的方法中,水泥助磨劑是有效途徑之一。
從2005年開始,國內(nèi)許多有研究實力和科技支持的外加劑生產(chǎn)企業(yè),提前進行了適應新標準的助磨劑研發(fā)工作。一方面將粉體助磨劑改為液體助磨劑;另一方面將氯離子含量由少量(≤10%)降低到微量(≤1%);與此同時,助磨劑的用量由原來的0.4%~0.8%,減少到0.1%~0.2%;真正帶入水泥中的氯離子不超過0.01%,試驗結(jié)果表明,水泥球磨機增產(chǎn)8%~10%,節(jié)電5%~10%。
4、把握市場,多用工業(yè)廢渣。
水泥企業(yè)是一個經(jīng)濟組織,它要以盈利為目的,同時也負有不可推卸的社會責任。水泥工業(yè)每年消納全國一半以上的工業(yè)廢渣,為推動我國循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展作出了貢獻。新標準中將水泥中的氯離子含量規(guī)定小于0.06%,同時考慮到鼓勵再生資源(工業(yè)廢渣)綜合利用的情況,加注說明“當有特殊要求時,該指標由買賣雙方協(xié)商確定”,這是在確?;炷聊途眯缘那疤嵯?,給廢棄物的再利用,保留了一定的空間。我們水泥企業(yè)可以根據(jù)當?shù)氐挠脩粜枨笄闆r和實際建筑工程質(zhì)量的允許程度,抓住機遇,增產(chǎn)增效。
氯鹽是廉價而易得的工業(yè)原料,它在水泥生產(chǎn)中具有明顯的經(jīng)濟價值。一方面,它可以作為熟料煅燒的礦化劑,能夠降低燒成溫度,有利于節(jié)能高產(chǎn);它也是有效的水泥早強劑,不僅使水泥3天強度提高50%以上,而且可以降低混凝土中水的冰點溫度,防止混凝土早期受凍;另一方面,氯離子又是混凝土中鋼筋銹蝕的重要因素。由于鋼筋銹蝕是混凝土破壞的主要形式之一,所以,各國對水泥中的氯離子含量都作出了相應規(guī)定。
氯離子的來源主要是原料、燃料、混合材料和外加劑,但由于熟料煅燒過程中,氯離子大部分在高溫下?lián)]發(fā)而排出窯外,殘留在熟料中的氯離子含量極少。如果水泥中的氯離子含量過高,其主要原因是摻加了混合材料和外加劑(如:工業(yè)廢渣、助磨劑等)。因此,在我國水泥新標準中增加了“水泥生產(chǎn)中允許加入≤0.5%的助磨劑和水泥中的氯離子含量必須≤0.06%”的要求,充分體現(xiàn)出水泥行業(yè)對混凝土質(zhì)量保證的承諾和責任心。
鋼筋銹蝕是影響鋼筋混凝土及預應力鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)耐久性的重要因素,是當前最突出的工程問題之一,已引起了各個國家的關(guān)注。大家不僅重視研究混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋銹蝕與防護問題,并不斷推出新的檢驗評價方法與監(jiān)控防護措施。
鋼筋的腐蝕分為濕腐蝕和干腐蝕兩種。鋼筋在混凝土結(jié)構(gòu)中的銹蝕是在有水分子參與的條件下發(fā)生的腐蝕,屬濕腐蝕。鋼筋的銹蝕過程是一個電化學反應過程。使鋼筋表面的鐵不斷失去電子而溶于水,從而逐漸被腐蝕;與此同時,在鋼筋表面形成紅鐵銹,體積膨脹數(shù)倍,引起混凝土結(jié)構(gòu)開裂。
企業(yè)是現(xiàn)代社會的基礎,不僅是社會財富的創(chuàng)造者,也是社會責任的承擔者;“人無信不立,企無信不長”,離開了社會的信任和支持,企業(yè)將失去發(fā)展的空間。水泥企業(yè)全面控制各品種水泥中的氯離子含量,是在履行一種社會的責任,也是避免鋼筋銹蝕和混凝土開裂的最有效方法之一。為了更好地過渡和適應新的水泥標準的要求,水泥企業(yè)應該積極主動地做好以下工作。
1、深入學習新標準的各項規(guī)定和培訓有關(guān)測試技能。
本次水泥新標準是將原來的六大通用水泥的三項標準(GB175、GB1344、GB12958)整合修訂為一個標準:《通用硅酸鹽水泥》(GB175-2007)。更新的內(nèi)容很多,需要水泥工作者認真地學習和領(lǐng)會,以便順利地貫徹實施。尤其是新標準中增加了氯離子限量的要求,需要企業(yè)盡快購置標準指定的水泥氯離子測定儀,化驗室工作人員要進行成分測定、儀器使用維護及校準知識和技能的培訓。
2、認真普查本企業(yè)原、燃料、混合材料、熟料及水泥中的氯離子含量,及時調(diào)整配料方案及有關(guān)工藝參數(shù)。
由于我國地域遼闊,各水泥廠使用的原、燃、材料差異很大,不同地區(qū)氯離子的來源不同,以前的水泥標準中又沒有檢測氯離子的要求,因此,首先要摸清本地的資源情況和本企業(yè)的熟料及水泥產(chǎn)品中氯離子含量的情況。然后,再決定配料方案及有關(guān)工藝參數(shù)的調(diào)整力度,切不可視而不見,也不可盲目大調(diào),力求平穩(wěn)過渡為好。
3、關(guān)注水泥在混凝土中的應用性能,正確、理性地選擇水泥助磨劑。
《通用硅酸鹽水泥》(GB175-2007)標準的頒布實施,會使目前市場上相當數(shù)量的助磨劑不能在水泥生產(chǎn)中使用。水泥企業(yè)要以混凝土工程質(zhì)量為重,使用真正能為水泥粉磨生產(chǎn)節(jié)能降耗、又不影響水泥質(zhì)量的高效助磨劑。水泥粉磨工藝電耗占水泥生產(chǎn)總電耗的70%以上,而粉磨工藝中的能耗大部分轉(zhuǎn)化為熱能,因此,粉磨工藝的節(jié)能增效,越來越重要。目前解決磨機節(jié)能的方法中,水泥助磨劑是有效途徑之一。
從2005年開始,國內(nèi)許多有研究實力和科技支持的外加劑生產(chǎn)企業(yè),提前進行了適應新標準的助磨劑研發(fā)工作。一方面將粉體助磨劑改為液體助磨劑;另一方面將氯離子含量由少量(≤10%)降低到微量(≤1%);與此同時,助磨劑的用量由原來的0.4%~0.8%,減少到0.1%~0.2%;真正帶入水泥中的氯離子不超過0.01%,試驗結(jié)果表明,水泥球磨機增產(chǎn)8%~10%,節(jié)電5%~10%。
4、把握市場,多用工業(yè)廢渣。
水泥企業(yè)是一個經(jīng)濟組織,它要以盈利為目的,同時也負有不可推卸的社會責任。水泥工業(yè)每年消納全國一半以上的工業(yè)廢渣,為推動我國循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展作出了貢獻。新標準中將水泥中的氯離子含量規(guī)定小于0.06%,同時考慮到鼓勵再生資源(工業(yè)廢渣)綜合利用的情況,加注說明“當有特殊要求時,該指標由買賣雙方協(xié)商確定”,這是在確?;炷聊途眯缘那疤嵯?,給廢棄物的再利用,保留了一定的空間。我們水泥企業(yè)可以根據(jù)當?shù)氐挠脩粜枨笄闆r和實際建筑工程質(zhì)量的允許程度,抓住機遇,增產(chǎn)增效。