北京房山區(qū)周張公路婁子水橋建于1976年5月,橋梁設(shè)計荷載標準為汽— 15、掛—80,橋面凈寬凈9+2×1.4,橋長38.8m,橋梁構(gòu)造為鋼筋混凝土雙曲拱橋,原橋面輔裝為15cm C30水泥混凝土,橋面基層及拱上填料均為12%石灰土,拱背上石灰土最小厚度為15cm(相當于路面基層)。
此橋由于拱上填料及路面基層為同種材料,且厚度不等,而且未設(shè)防水層,造成全橋透水,透水后造成石灰土基層不均勻沉降,在重車荷載的作用下,原橋面鋪裝的水泥混凝土路面呈現(xiàn)粉碎性斷裂。同時由于不均勻沉降,致使拱圈局部應力集中,造成拱波開裂。
橋梁巡回檢查小組在定期檢查巡視中發(fā)現(xiàn)此橋破損情況,加強了檢查頻率,發(fā)現(xiàn)破損有發(fā)展的趨勢,于是報請上級主管部門進行維修加固工程立項。
經(jīng)現(xiàn)場觀察,從外觀上看,主拱圈未出現(xiàn)異常尚能利用,但如挖開拱上填料,重換石灰土進行夯實或碾壓,已裂縫的拱波將經(jīng)不住夯實或壓路機的作用而徹底損壞。另外從外觀上觀察,全橋透水亦已對橋體產(chǎn)生了很大的危害,已可見混凝土上附著有堿跡且有一定厚度,而此橋的混凝土構(gòu)件已有裂縫。
經(jīng)過慎重考慮,我們決定采用一種輕體高強的材料做為拱上填料,同時加設(shè)土工布制作防水層,橋面輔裝采取Φ12、Φ18螺紋鋼筋組成10×10cm鋼筋網(wǎng),制作10cm鋼筋混凝土面層的施工方案。通過組織施工人員對數(shù)種材料鑒別試驗后,選中了采購自北京亞新特種建材公司經(jīng)銷的陶粒和沸石作為混凝土的粒料,這兩種材料制成的混凝土,具有輕質(zhì)高強的特點。
陶粒混凝土和石灰土的比較結(jié)果如下:
?;炷恋目箟簭姸葹?.25Mpa,石灰土的抗壓強度為0.7Mpa 陶?;炷恋淖畲蟾扇葜貫?00kg/m3,石灰土的最大干容重為1680kg/m3
陶?;炷潦┕r只用小型振搗器即可,不會對拱波造成破壞;而石灰土施工時需要進行夯實或碾壓,會對拱波進一步破壞。
確定了施工方案后,我們即組織了施工。施工時采用對稱拆除原橋面鋪裝,清理干凈,陶?;炷潦┕づ浜媳葹?:1:5:4(32.5水泥:水:陶粒:沸石),水灰比為0.33,采用混凝土攪拌機進行拌和,拌和時間2分鐘,用小型振搗器和棒式振搗器配合振搗,澆筑后效果較好,因此橋面鋪裝由原15cm減少10cm鋼筋混凝土,降低了拱頂材料高度,從而加強了拱上建筑與橋面板的聯(lián)系,進而加強拱上建筑剛度,使整個體系向柔拱剛梁轉(zhuǎn)化,促使主拱圈在活載的作用下主要承擔軸力,而彎矩轉(zhuǎn)讓給加固后的拱上建筑。
此次施工共挖除原拱上填料石灰土236m3改換輕質(zhì)高強的陶?;炷磷鰹楣吧咸盍?,原拱上填料自重396.48T,而新?lián)Q筑的拱上填料自重僅為188.8T,單此項就減輕橋體自重207.68T。上部拱上填料自重的減輕,亦即拱圈所受非均勻分布荷載的減小,拱圈任意點的剪力Q,彎矩M及軸向力均減小。而其內(nèi)力又與水平推力成線性關(guān)系,而水平推力Hg又與分布載qd成線性關(guān)系,所以由恒載引起的拱圈內(nèi)力也與拱上分布荷載成線性關(guān)系,所以由恒載引起的拱圈內(nèi)力將減小近1倍。由此可見這種處理方式,大大地提高了橋梁的承載能力,現(xiàn)婁子水橋經(jīng)近兩年的使用,效果良好。
挖除原拱上填料時,必須注意使拱上受力平衡,防止倒坍。拆除過程中一律由跨中對稱地向拱腳方向進行,兩側(cè)的拆除進度基本一致,進度誤差最好不要超過兩米;澆筑拱上填料及面層混凝土時,也必須對稱進行,由拱腳向跨中進行,誤差亦最好不超過兩米;嚴禁在橋上堆放施工材料。
預應力混凝土T梁橋維修加固
北京市房山區(qū)黃良公路永定河大橋是典型的預應力T梁橋加固范例,該橋位于北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)葫蘆垡村東南,是跨越永定河的一座重要橋梁,也是房山區(qū)煤炭及建材運輸?shù)闹饕ǖ?。該橋原設(shè)計荷載標準為汽—20、掛—100,結(jié)構(gòu)形式為45×15m預應力混凝土簡支T梁,橋面凈寬7m,兩側(cè)各設(shè)0.5m安全帶,橋面橫坡1%,T梁翼板寬1.59m,梁高0.75m。每孔上部結(jié)構(gòu)橫向共五片T梁,橋面輔裝為6cm C30混凝土磨耗層,后加鋪過3cm厚瀝青混凝土面層;下部結(jié)構(gòu)為C20鋼筋混凝土鉆孔灌注樁,樁徑0.80m,柱頂用C25鋼筋混凝土蓋梁連接,全橋長677.25m。該橋由北京市市政設(shè)計院1968年11月設(shè)計,同年開工,于1970年10月竣工通車。
——第一次加固:由于該橋位置的重要性,交通流量較大(1991年交通量為5479輛/晝夜),造成此橋橋面破損嚴重,伸縮縫開焊,嚴重影響行車安全,為此,北京市公路局于1992年將此橋列入大修工程,由市局設(shè)計院根據(jù)京周路大石河1#-4#橋1989—1991年橋面改造經(jīng)驗制定施工方案。
方案為:將原橋面混凝土磨耗層及瀝青面層清除、鑿毛,做雙層10×10cm的Φ6、Φ8鋼筋網(wǎng);全橋45孔,每5孔一聯(lián),重新焊接制作每聯(lián)之間的伸縮縫,其余每孔間的橋墩縫處墊橡膠墊。當時投資133萬元,于1992年10月完工。但兩個月后即在橋梁檢查中發(fā)現(xiàn)橋面橫向出現(xiàn)了裂紋,有少數(shù)裂紋橫貫橋面,并且有繼續(xù)發(fā)展的趨勢。
由此可見,僅靠加強橋面輔裝,并不能徹底解決橋梁橫向整體性問題,在活載作用下,其橋面梁間出現(xiàn)開裂現(xiàn)象,久而久之造成橋梁上部單片梁受力,不能共同承受荷載,使單片橋梁體跨中撓度加大,嚴重影響了橋梁的使用性能,由于1/4跨處截面主拉應力加大,致使梁體出現(xiàn)裂縫,而隨跨中撓度的加大,造成橋梁穩(wěn)定性較差,出現(xiàn)抖動、行車不穩(wěn)等現(xiàn)象。
綜上所述,要想徹底解決該橋橫向聯(lián)系較弱的問題,預防單片主梁受力,增強其整體穩(wěn)定性,必須加強各片主梁之間的橫向聯(lián)系,采用后加槽鋼橫梁的處理方式就較好的解決了這一問題。
第二次加固:針對此橋存在的問題,北京市房山公路分局增加了檢查頻率,但是由于交通流量不斷增加(1999年達到9863輛/晝夜),汽車噸位逐年上升,其中60噸左右的載重車占相當大的比重,加速了此橋的損壞。1999年從外觀檢查發(fā)現(xiàn),地袱、欄桿局部損壞;橋面鋪裝局部嚴重損壞,已影響行車安全;從橋下觀察,T梁腹板和翼板均有不同程度的損壞,其中第10、11、15、 23、28、29、34、36孔破壞比較嚴重,有幾處翼板連同橋面鋪裝都有不同程度的損壞,出現(xiàn)露天現(xiàn)象;第28、29、30三孔曾經(jīng)發(fā)生油罐車滾落橋下爆炸事故,導致T梁腹板、翼板和兩根墩柱均有很大程度的破壞。另外此橋橋面板漏水嚴重,為徹底解決此橋的維修加固問題,北京市公路局決定再次對此橋進行加固。
此次由北京市公路局設(shè)計研究院負責設(shè)計,設(shè)計方案為:維持原橋荷載標準汽—20、掛—100;梁腹板和翼板多處破損,但裂縫均為0.1—0.2mm,不對梁的強度造成影響,所以不更換T梁,僅對其進行加固處理;橋梁的下部結(jié)構(gòu)墩柱和蓋梁未受到大的破壞,能滿足承載力的要求。
僅處理第29孔的墩柱,原因是該墩柱受到火災的破壞,表面混凝土脫落并漏筋,處理方法鑿除舊混凝土,重新噴射C25混凝土;在橋面上車輛通過時,能感到橋梁明顯的抖動,因此有必要加強橋梁的整體性。主要措施一是增設(shè)橫梁,二是更新橋面鋪裝,三是更換伸縮縫。關(guān)于增設(shè)橫梁,最初有兩個方案,一是每孔增設(shè)2道混凝土橫梁,二是采用槽鋼橫梁形式。
經(jīng)過方案對此,最終采用了槽鋼橫梁形式。原因是該橫梁形式結(jié)構(gòu)新穎、輕便、施工方便,每孔可設(shè)多道,更能增加橋面的整體剛度和穩(wěn)定性。由于此種形式是第一次實施設(shè)計,主要借鑒了國外的類似結(jié)構(gòu),吸取了以往的經(jīng)驗,并通過強度計算確定槽鋼的型號和用量。
橋面鋪裝設(shè)計采用一次性重新鋪設(shè),并加防水層。由于該路重交通占很大比例,所以鋪裝設(shè)計采用雙層鋼筋網(wǎng),并增大鋼筋用量,鋼筋間距10×10cm,并采用Φ10鋼筋以增大鋪裝整體強度。為延長使用壽命和增加耐磨性,全橋范圍加鋪4cm厚SMA-16改性瀝青混凝土。
全橋均改用美佳伸縮縫,伸縮縫兩端用鋼纖維混凝土連接手段,以增加混凝土強度和耐久性,并延長伸縮縫壽命。5孔一聯(lián),確保橋梁的整體性和行車舒適性,并適應溫度變化條件下橋梁的變形需要。
橫梁的施工工藝:此次施工共計45跨采用加橫梁的方法加固,其中第一跨采用鋼筋混凝土橫梁(作為科研對比用),第二至第四十五跨采用槽鋼橫梁加固技術(shù)。橋每跨有五片T梁,使用專用設(shè)備在T梁兩側(cè)翼板上各鉆一孔,直徑為38mm,將工字形加固鋼梁架設(shè)于T梁底部,用10根高強螺栓將其固定。
然后在鉆孔中、T梁底部灌注微膨脹混凝土,將高強螺栓下部工字鋼梁下的外露部分用電焊劃去螺絲扣后彎曲,以防止工字鋼梁丟失、損壞或工字鋼梁滑動,以避免影響工字鋼梁的傳力作用。
每跨架設(shè)五根鋼梁,從而將每跨五片T梁聯(lián)成一體,當橋梁受載時,五片 T梁能共同受力,從而減少了單片T梁受力的大小,加強了單片T梁的承受能力,保護了T梁。
全橋有44跨架設(shè)了槽鋼橫梁,共計220根。當鋼梁架設(shè)完成后,橋梁受力明顯改善,當重車上橋時,經(jīng)現(xiàn)場觀察,T梁變形減小,未出現(xiàn)單片或少量T梁單獨變形情況,從而保護了橋面輔裝混凝土,瀝青混凝土路面無大損害,使橋面整體性得到了很大改善,較重的車輛通行時感覺振幅明顯減小,說明加固取得了成效。一年來,經(jīng)過多次觀察,未見異常,效果很好。
此橋由于拱上填料及路面基層為同種材料,且厚度不等,而且未設(shè)防水層,造成全橋透水,透水后造成石灰土基層不均勻沉降,在重車荷載的作用下,原橋面鋪裝的水泥混凝土路面呈現(xiàn)粉碎性斷裂。同時由于不均勻沉降,致使拱圈局部應力集中,造成拱波開裂。
橋梁巡回檢查小組在定期檢查巡視中發(fā)現(xiàn)此橋破損情況,加強了檢查頻率,發(fā)現(xiàn)破損有發(fā)展的趨勢,于是報請上級主管部門進行維修加固工程立項。
經(jīng)現(xiàn)場觀察,從外觀上看,主拱圈未出現(xiàn)異常尚能利用,但如挖開拱上填料,重換石灰土進行夯實或碾壓,已裂縫的拱波將經(jīng)不住夯實或壓路機的作用而徹底損壞。另外從外觀上觀察,全橋透水亦已對橋體產(chǎn)生了很大的危害,已可見混凝土上附著有堿跡且有一定厚度,而此橋的混凝土構(gòu)件已有裂縫。
經(jīng)過慎重考慮,我們決定采用一種輕體高強的材料做為拱上填料,同時加設(shè)土工布制作防水層,橋面輔裝采取Φ12、Φ18螺紋鋼筋組成10×10cm鋼筋網(wǎng),制作10cm鋼筋混凝土面層的施工方案。通過組織施工人員對數(shù)種材料鑒別試驗后,選中了采購自北京亞新特種建材公司經(jīng)銷的陶粒和沸石作為混凝土的粒料,這兩種材料制成的混凝土,具有輕質(zhì)高強的特點。
陶粒混凝土和石灰土的比較結(jié)果如下:
?;炷恋目箟簭姸葹?.25Mpa,石灰土的抗壓強度為0.7Mpa 陶?;炷恋淖畲蟾扇葜貫?00kg/m3,石灰土的最大干容重為1680kg/m3
陶?;炷潦┕r只用小型振搗器即可,不會對拱波造成破壞;而石灰土施工時需要進行夯實或碾壓,會對拱波進一步破壞。
確定了施工方案后,我們即組織了施工。施工時采用對稱拆除原橋面鋪裝,清理干凈,陶?;炷潦┕づ浜媳葹?:1:5:4(32.5水泥:水:陶粒:沸石),水灰比為0.33,采用混凝土攪拌機進行拌和,拌和時間2分鐘,用小型振搗器和棒式振搗器配合振搗,澆筑后效果較好,因此橋面鋪裝由原15cm減少10cm鋼筋混凝土,降低了拱頂材料高度,從而加強了拱上建筑與橋面板的聯(lián)系,進而加強拱上建筑剛度,使整個體系向柔拱剛梁轉(zhuǎn)化,促使主拱圈在活載的作用下主要承擔軸力,而彎矩轉(zhuǎn)讓給加固后的拱上建筑。
此次施工共挖除原拱上填料石灰土236m3改換輕質(zhì)高強的陶?;炷磷鰹楣吧咸盍?,原拱上填料自重396.48T,而新?lián)Q筑的拱上填料自重僅為188.8T,單此項就減輕橋體自重207.68T。上部拱上填料自重的減輕,亦即拱圈所受非均勻分布荷載的減小,拱圈任意點的剪力Q,彎矩M及軸向力均減小。而其內(nèi)力又與水平推力成線性關(guān)系,而水平推力Hg又與分布載qd成線性關(guān)系,所以由恒載引起的拱圈內(nèi)力也與拱上分布荷載成線性關(guān)系,所以由恒載引起的拱圈內(nèi)力將減小近1倍。由此可見這種處理方式,大大地提高了橋梁的承載能力,現(xiàn)婁子水橋經(jīng)近兩年的使用,效果良好。
挖除原拱上填料時,必須注意使拱上受力平衡,防止倒坍。拆除過程中一律由跨中對稱地向拱腳方向進行,兩側(cè)的拆除進度基本一致,進度誤差最好不要超過兩米;澆筑拱上填料及面層混凝土時,也必須對稱進行,由拱腳向跨中進行,誤差亦最好不超過兩米;嚴禁在橋上堆放施工材料。
預應力混凝土T梁橋維修加固
北京市房山區(qū)黃良公路永定河大橋是典型的預應力T梁橋加固范例,該橋位于北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)葫蘆垡村東南,是跨越永定河的一座重要橋梁,也是房山區(qū)煤炭及建材運輸?shù)闹饕ǖ?。該橋原設(shè)計荷載標準為汽—20、掛—100,結(jié)構(gòu)形式為45×15m預應力混凝土簡支T梁,橋面凈寬7m,兩側(cè)各設(shè)0.5m安全帶,橋面橫坡1%,T梁翼板寬1.59m,梁高0.75m。每孔上部結(jié)構(gòu)橫向共五片T梁,橋面輔裝為6cm C30混凝土磨耗層,后加鋪過3cm厚瀝青混凝土面層;下部結(jié)構(gòu)為C20鋼筋混凝土鉆孔灌注樁,樁徑0.80m,柱頂用C25鋼筋混凝土蓋梁連接,全橋長677.25m。該橋由北京市市政設(shè)計院1968年11月設(shè)計,同年開工,于1970年10月竣工通車。
——第一次加固:由于該橋位置的重要性,交通流量較大(1991年交通量為5479輛/晝夜),造成此橋橋面破損嚴重,伸縮縫開焊,嚴重影響行車安全,為此,北京市公路局于1992年將此橋列入大修工程,由市局設(shè)計院根據(jù)京周路大石河1#-4#橋1989—1991年橋面改造經(jīng)驗制定施工方案。
方案為:將原橋面混凝土磨耗層及瀝青面層清除、鑿毛,做雙層10×10cm的Φ6、Φ8鋼筋網(wǎng);全橋45孔,每5孔一聯(lián),重新焊接制作每聯(lián)之間的伸縮縫,其余每孔間的橋墩縫處墊橡膠墊。當時投資133萬元,于1992年10月完工。但兩個月后即在橋梁檢查中發(fā)現(xiàn)橋面橫向出現(xiàn)了裂紋,有少數(shù)裂紋橫貫橋面,并且有繼續(xù)發(fā)展的趨勢。
由此可見,僅靠加強橋面輔裝,并不能徹底解決橋梁橫向整體性問題,在活載作用下,其橋面梁間出現(xiàn)開裂現(xiàn)象,久而久之造成橋梁上部單片梁受力,不能共同承受荷載,使單片橋梁體跨中撓度加大,嚴重影響了橋梁的使用性能,由于1/4跨處截面主拉應力加大,致使梁體出現(xiàn)裂縫,而隨跨中撓度的加大,造成橋梁穩(wěn)定性較差,出現(xiàn)抖動、行車不穩(wěn)等現(xiàn)象。
綜上所述,要想徹底解決該橋橫向聯(lián)系較弱的問題,預防單片主梁受力,增強其整體穩(wěn)定性,必須加強各片主梁之間的橫向聯(lián)系,采用后加槽鋼橫梁的處理方式就較好的解決了這一問題。
第二次加固:針對此橋存在的問題,北京市房山公路分局增加了檢查頻率,但是由于交通流量不斷增加(1999年達到9863輛/晝夜),汽車噸位逐年上升,其中60噸左右的載重車占相當大的比重,加速了此橋的損壞。1999年從外觀檢查發(fā)現(xiàn),地袱、欄桿局部損壞;橋面鋪裝局部嚴重損壞,已影響行車安全;從橋下觀察,T梁腹板和翼板均有不同程度的損壞,其中第10、11、15、 23、28、29、34、36孔破壞比較嚴重,有幾處翼板連同橋面鋪裝都有不同程度的損壞,出現(xiàn)露天現(xiàn)象;第28、29、30三孔曾經(jīng)發(fā)生油罐車滾落橋下爆炸事故,導致T梁腹板、翼板和兩根墩柱均有很大程度的破壞。另外此橋橋面板漏水嚴重,為徹底解決此橋的維修加固問題,北京市公路局決定再次對此橋進行加固。
此次由北京市公路局設(shè)計研究院負責設(shè)計,設(shè)計方案為:維持原橋荷載標準汽—20、掛—100;梁腹板和翼板多處破損,但裂縫均為0.1—0.2mm,不對梁的強度造成影響,所以不更換T梁,僅對其進行加固處理;橋梁的下部結(jié)構(gòu)墩柱和蓋梁未受到大的破壞,能滿足承載力的要求。
僅處理第29孔的墩柱,原因是該墩柱受到火災的破壞,表面混凝土脫落并漏筋,處理方法鑿除舊混凝土,重新噴射C25混凝土;在橋面上車輛通過時,能感到橋梁明顯的抖動,因此有必要加強橋梁的整體性。主要措施一是增設(shè)橫梁,二是更新橋面鋪裝,三是更換伸縮縫。關(guān)于增設(shè)橫梁,最初有兩個方案,一是每孔增設(shè)2道混凝土橫梁,二是采用槽鋼橫梁形式。
經(jīng)過方案對此,最終采用了槽鋼橫梁形式。原因是該橫梁形式結(jié)構(gòu)新穎、輕便、施工方便,每孔可設(shè)多道,更能增加橋面的整體剛度和穩(wěn)定性。由于此種形式是第一次實施設(shè)計,主要借鑒了國外的類似結(jié)構(gòu),吸取了以往的經(jīng)驗,并通過強度計算確定槽鋼的型號和用量。
橋面鋪裝設(shè)計采用一次性重新鋪設(shè),并加防水層。由于該路重交通占很大比例,所以鋪裝設(shè)計采用雙層鋼筋網(wǎng),并增大鋼筋用量,鋼筋間距10×10cm,并采用Φ10鋼筋以增大鋪裝整體強度。為延長使用壽命和增加耐磨性,全橋范圍加鋪4cm厚SMA-16改性瀝青混凝土。
全橋均改用美佳伸縮縫,伸縮縫兩端用鋼纖維混凝土連接手段,以增加混凝土強度和耐久性,并延長伸縮縫壽命。5孔一聯(lián),確保橋梁的整體性和行車舒適性,并適應溫度變化條件下橋梁的變形需要。
橫梁的施工工藝:此次施工共計45跨采用加橫梁的方法加固,其中第一跨采用鋼筋混凝土橫梁(作為科研對比用),第二至第四十五跨采用槽鋼橫梁加固技術(shù)。橋每跨有五片T梁,使用專用設(shè)備在T梁兩側(cè)翼板上各鉆一孔,直徑為38mm,將工字形加固鋼梁架設(shè)于T梁底部,用10根高強螺栓將其固定。
然后在鉆孔中、T梁底部灌注微膨脹混凝土,將高強螺栓下部工字鋼梁下的外露部分用電焊劃去螺絲扣后彎曲,以防止工字鋼梁丟失、損壞或工字鋼梁滑動,以避免影響工字鋼梁的傳力作用。
每跨架設(shè)五根鋼梁,從而將每跨五片T梁聯(lián)成一體,當橋梁受載時,五片 T梁能共同受力,從而減少了單片T梁受力的大小,加強了單片T梁的承受能力,保護了T梁。
全橋有44跨架設(shè)了槽鋼橫梁,共計220根。當鋼梁架設(shè)完成后,橋梁受力明顯改善,當重車上橋時,經(jīng)現(xiàn)場觀察,T梁變形減小,未出現(xiàn)單片或少量T梁單獨變形情況,從而保護了橋面輔裝混凝土,瀝青混凝土路面無大損害,使橋面整體性得到了很大改善,較重的車輛通行時感覺振幅明顯減小,說明加固取得了成效。一年來,經(jīng)過多次觀察,未見異常,效果很好。