摘要:水庫土壩隱患主要是土壩碾壓質(zhì)量差,施工接頭多,壩體土塊有架空現(xiàn)象,壩面排水不暢,下雨后造成壩面積水,形成塌坑等。針對上述隱患,關(guān)鍵是消除壩體中的裂縫、洞穴,增加壩體的密實度,消除壩體的濕陷性,實現(xiàn)上述目標的措施,有開挖加填黏土和劈裂灌漿等,但開挖回填黏土工程量大,造價高,對壩前的塑料膜防滲和護砌容易造成破壞。最好的方法就是劈裂灌漿方案,其施工速度快,工程造價最低,在施工過程中,對壩前坡的塑料膜防滲和護砌也不會造成破壞
關(guān)鍵詞:劈裂灌漿
1 工程概況
該水庫是一座供電廠用水的水庫,最大庫容536萬m3,圍壩長5207.3m3,壩頂高程55.510m,最大壩高9.5m,一般壩高7.5m,壩頂寬6m,為均質(zhì)土壩,上下游邊坡均為1:3。壩前坡鋪塑料膜防滲,塑料膜上用干砌石護坡,該壩于2000年冬修建,由于是冬季和群眾性施工,土壩碾壓質(zhì)量很差,壩體內(nèi)有土塊架空。該壩自2001年12月?lián)跛詠恚畮煲恢痹诘退贿\行,未達到設(shè)計水位要求,水庫經(jīng)過半年多的運行,在壩頂出現(xiàn)大小塌坑40多個,有的塌坑直徑2~3m,嚴重威脅大壩的安全,對壩體的處理勢在必行。
該水庫土壩隱患主要是土壩碾壓質(zhì)量差,施工接頭多,壩體土塊有架空現(xiàn)象,壩面排水不暢,下雨后造成壩面積水,形成塌坑等。針對上述隱患,關(guān)鍵是消除壩體中的裂縫、洞穴,增加壩體的密實度,消除壩體的濕陷性,實現(xiàn)上述目標的措施,有開挖加填黏土和劈裂灌漿等,但開挖回填黏土工程量大,造價高,對壩前的塑料膜防滲和護砌容易造成破壞,不宜采用。經(jīng)多方案論證,最好的方法就是劈裂灌漿方案,其施工速度快,工程造價最低,在施工過程中,對壩前坡的塑料膜防滲和護砌也不會造成破壞。
劈裂灌漿就是沿壩軸線布孔,利用壩體小主應(yīng)力成基本沿壩軸線分布這一規(guī)律,用灌漿壓力沿壩軸線劈裂壩體,灌入泥漿構(gòu)造漿體防滲帷幕,同時與漿脈連通的裂縫、洞穴等壩體隱患,均被泥漿充填擠壓密實,達到防滲加固的目的,經(jīng)濟合理,方法簡便易行。
2 灌漿設(shè)計
2.1 布孔
根據(jù)壩體隱患的性質(zhì),共布三排孔,排距1.5m,第一排孔距上游壩肩1.5m,第三排也距下游壩肩1.5m。第二排孔位交錯梅花形布置,孔距2m。
2.2 孔深
為了保證隱患部位得到充分處理,第一排孔深9.5m,深入到壩基黏土層,第二、第三排孔深5m,以改善大壩高程51.0m以上質(zhì)量較差的壩體結(jié)構(gòu),增加土體強度和防滲效果。
2.3 漿液選擇
選用合適的漿液是保證灌漿質(zhì)量的重要條件,對漿液的要求是:可灌性好,穩(wěn)定性高,析水固結(jié)快,形成的漿體防滲性能強,并且考慮充分利用當(dāng)?shù)夭牧虾驮靸r低等因素,根據(jù)對當(dāng)?shù)仞ね聊酀{的物理力學(xué)性能試驗,選用重粉質(zhì)壤土或重壤土,即黏粒含量在20%~25%,砂粒含量小于20%,其余為粉粒,泥漿的容量采用1.3~1.6g/m3。
2.4 灌漿壓力的確定
灌漿壓力是劈裂施工中一個重要控制指標,當(dāng)灌漿壓力大于起裂壓力和裂縫擴展壓力時,鉆孔就開始隨裂縫擴展,隨著裂縫的擴展,漿液進入壩體而形成防滲帷幕,灌漿壓力如果控制得好,對于壩體的壓密和回彈,漿體的壓密和補充壩體小主應(yīng)力不足、保證防滲帷幕的作用等,都能起到好的效果,否則,還有可能破壞壩體的某些結(jié)構(gòu),甚至出現(xiàn)險情。因此,通過灌漿試驗和理論計算,該工程灌漿孔口壓力一般控制在1kg/cm2以下。
3 灌漿施工
本項工程自1999年9月1日始至11月30日結(jié)束,歷時90d,灌漿壩段5207m,共造孔7810個,鉆孔總進尺50768m,完成防滲面積101536m3,灌入土料1000m3。
為了保證灌漿質(zhì)量,施工技術(shù)要點有如下規(guī)定:
3.1 分序分次施灌
分序分次施灌能使灌入壩體中的泥漿得以盡快析水固結(jié),強度及時提高,同時,能迅速消除由于灌漿引起壩體中局部孔隙水壓力升高的威脅,保證大壩施工期的安全,并能促使灌入壩體內(nèi)的泥漿黏粒向兩側(cè)移動,使黏粒在壩體與泥漿交接處進行定向排列,形成一層防滲性能很強的泥漿層,如此反復(fù)輪灌,即可形成一道粗細顆粒相間,木紋紙狀的漿體防滲泥墻,因此,施工時先灌第一排孔,再灌第三排孔,最后灌第二排孔,各排灌漿中,先對第一序孔輪灌,采用“少灌多復(fù)”的方法,待第一序孔灌漿結(jié)束后,再進行二序孔,第二序孔結(jié)束后,再進行第三序孔。
3.2 注漿方法
采用孔底注漿全孔灌注的方法,注漿管下至距孔底20cm左右,泥漿從注漿管下口瀝出,使壩體由下部逐漸向上劈開,第一排孔復(fù)灌2~3次或基本不吃漿時,將注漿管提升1~2m,達到間隔時間后,再復(fù)灌,直至注漿管距壩頂2m左右為止。第二、三排至少自復(fù)灌3~4次或基本不吃漿時再提管,其他要求與第一排孔相同。
3.3 彎曲段灌漿
該水庫共有4個轉(zhuǎn)彎段,在轉(zhuǎn)彎段施工軸線上,將設(shè)計灌漿孔連續(xù)鉆完,然后逐孔輪流灌漿,單孔每次灌漿量要少,發(fā)現(xiàn)孔口有裂縫時就停灌,改灌另孔,當(dāng)每個鉆孔都形成小的裂縫,而且互相交接,灌漿量再逐漸增加,直至灌完形成與轉(zhuǎn)彎段軸線一致的泥漿防滲帷幕為止。
3.4 質(zhì)量控制
一是灌漿開始先灌稀漿,水泥漿比重控制在1∶2,等孔口壓力突然下降后,再次將比重提高到1.4~1.6之間。二是每個灌漿孔都要經(jīng)過多次復(fù)灌,前兩次應(yīng)避免壩頂裂縫,后幾次復(fù)灌時,壩頂裂縫寬度控制在3cm以內(nèi)。三是每孔復(fù)灌次數(shù)6次以上,黏土壩段(南壩)每孔復(fù)灌間隔時間不少于5d,砂土壩(北壩)不應(yīng)少于3d。四是孔口壓力控制在設(shè)計最大允許灌漿壓力之內(nèi)。五是每孔必須達到終孔標準后,方能起管,直至漿面不再下沉為止,最后加填土夯實。
3.5 終孔標準
一是每孔灌漿量第一排平均不少于1m3干土,第二、三排孔平均每孔不少于0.5m3干土。二是壩頂縱向裂縫反復(fù)冒漿。三是經(jīng)過分序、分次反復(fù)輪灌后,壩體基本不再吃漿,壩體內(nèi)所有裂縫、洞穴等壩體隱患,均被泥漿充填擠壓密實即可終灌。
4 效果分析
從灌漿施工情況來看,第二序孔和中間第二排孔吃漿量明顯減少,灌漿壓力升高,大部分孔產(chǎn)生壩頂裂縫、冒漿,且兩孔劈裂縫連接,這足以說明漿體防滲帷幕已形成,在壩體比較疏松的部位也能形成多道密集漿脈,壩體中的裂縫和洞穴泥漿充填密實。
通過漿壩互壓作用和壩體濕化變形,使壩體的小主應(yīng)力得到補充,調(diào)整了壩體內(nèi)部的應(yīng)力狀態(tài)。建立了壩體內(nèi)新的平衡狀態(tài),增加了壩體的穩(wěn)定性。
該土壩系冬季施工,凍土塊上壩,每層鋪土太厚,碾壓不實,采用土壩劈裂灌漿技術(shù)加固壩體,在技術(shù)上是可行的,經(jīng)濟上是合理的,采用的施工工藝和技術(shù)要求是安全的,灌漿期間能使壩體內(nèi)部的孔隙壓力、壩體位移量和壩頂裂縫寬度控制在允許范圍以內(nèi)而不危及大壩的安全。
為了解決灌漿后的隱患,檢查灌漿施工是否滿足設(shè)計要求,在施工結(jié)束后,開挖兩個探井,從探井開挖情況看,壩內(nèi)均自上而下形成近乎鉛直連續(xù)的漿體防滲帷幕,且漿體帷幕寬為15cm。從漿脈形狀可清楚地看到,在漿脈較寬處,土質(zhì)松散,壩體質(zhì)量較好,同時,壩體中的裂縫洞穴均被充填密實。
在探井開挖過程中,分別從兩探井取土樣進行現(xiàn)場試驗,灌漿后干容重最小為1.53g/cm3,最大為1.72g/m3,其平均值為1.61g/m3,與灌漿前壩體干容重值1.407g/cm3相比提高了約0.14g/m3,灌漿的效果是顯著的,灌漿設(shè)計處理方案是合理的。