對混凝土緩凝事故的處理
案例一
本人在近期曾參與處理了一起砼緩凝事故。那是在2010年的8月(平均溫度為25℃),有一個工地澆筑了C30二層框架梁板,24小時后砼還沒有終凝,需方通知供方到現(xiàn)場察看,分析原因。供方技術(shù)人員到澆筑現(xiàn)場察看后,大多數(shù)砼都已終凝,只有100㎡左右的現(xiàn)澆板確實還沒有初凝,這可以確定是砼的原因。供方技術(shù)人員回到本公司查找原因,當(dāng)檢查生產(chǎn)記錄時,發(fā)現(xiàn)有3方?jīng)]有摻泵送劑,追究其原因才知道是抽泵送劑的水泵失靈,不能自動斷開,致使前9方砼的泵送劑摻多了,這3方才沒有加。具體多摻了多少也不清楚,也沒有及時向領(lǐng)導(dǎo)報告,就把這一車砼發(fā)到工地,泵進了模板。當(dāng)該公司實驗室主任向我咨詢時,我根據(jù)砼7天終凝,后期強度還能達到設(shè)計強度的經(jīng)驗,就讓他先等幾天看看,如果7天還不終凝就得返工。該主任向建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)寫了保證書,并征得其同意暫不返工。施工單位為了趕工期,就在第三天砼還沒終凝的情況下進行了下道工序的施工。板上薄膜沒有揭,并在其上鋪上了兩層膠合木模板,其上又鋪了鋼架板,架設(shè)了鋼頂柱等。實驗室主任每天去觀察,第六整天時才初凝,第七整天時才完全終凝。到20天時,施工單位提出要拆模板。該公司實驗室主任又請我去回彈。在第21天時我們對該緩凝的梁板進行了回彈,強度已達到30MPa,符合設(shè)計要求,可以拆模。拆模后發(fā)現(xiàn)梁側(cè)面和板底局部有麻面,基本完好。
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