某地區(qū)的施工工地,澆筑后的混凝土大量冒出氣泡,冒泡的量大,持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。硬化后,混凝土表面形成空鼓,整體體積增大甚至開(kāi)裂,攪拌站留置的試塊也發(fā)生了體積膨脹現(xiàn)象,明顯高出試模上沿。實(shí)測(cè)混凝土含氣量達(dá)到10%,抗壓強(qiáng)度降低了30%。
該異?,F(xiàn)象引起了混凝土生產(chǎn)單位和施工單位的高度重視,初步推斷是混凝土原材料中的某些化學(xué)成分發(fā)生異常反應(yīng),持續(xù)生成氣體所致。因此,生產(chǎn)單位和施工單位展開(kāi)了對(duì)所有原材料的排查。
一、原因分析
發(fā)現(xiàn)這種異?,F(xiàn)象之后,立即從生產(chǎn)該批混凝土的攪拌樓筒倉(cāng)中和料場(chǎng)上提取各種材料,在試驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行試拌,并制作試塊,發(fā)現(xiàn)膨脹情況相同。于是鎖定樣品,進(jìn)行相應(yīng)的檢測(cè)。首先排除砂石骨料。檢測(cè)對(duì)象為水泥、粉煤灰、?;郀t礦渣粉、外加劑。
1、試驗(yàn)方案
采用膠砂試驗(yàn)的方法。試驗(yàn)為:水+水泥、水+水泥+粉煤灰、水+水泥+礦粉。結(jié)果發(fā)現(xiàn),僅水+水泥+粉煤灰的膠砂發(fā)生了明顯的膨脹,而水+水泥及水+水泥+礦粉的膠砂則未發(fā)生明顯變化,外加劑對(duì)此試驗(yàn)無(wú)影響。
因此初步推斷在各種組成材料中,粉煤灰發(fā)生異常。據(jù)參考資料介紹,有相似的工程案例,粉煤灰中混有金屬鋁也造成了質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。根據(jù)化學(xué)反應(yīng)特性,金屬鋁與強(qiáng)堿反應(yīng)生成氫氣,化學(xué)反應(yīng)式如下:
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